曹国峰
(大同煤矿集团临汾宏大隆博煤业有限公司,山西 临汾 042101)
煤炭资源在我国整个能源结构体系中占据着非常关键和重要的位置,近年来煤炭开采效率越来越快[1]。掘进机是煤炭开采中重要的机械装备,为顺应时代发展,目前正朝着重型化和智能化方向发展[2]。煤矿开采环境相对较为恶劣,掘进机工作时需承受复杂的工作载荷。回转平台是掘进机中的关键承力结构件,因此对其性能要求越来越高[3]。工程实践中,回转平台是容易出现故障问题的结构件之一。如果回转平台出现故障问题,会导致掘进机设备无法正常工作,进而影响煤炭开采效率[4]。笔者基于Ansys软件对EBZ300掘进机回转平台的受力情况进行分析,在此基础上对其结构进行优化改进,在一定程度上提升了设备运行的稳定性和可靠性。
以煤矿中经常使用的EBZ300掘进机为对象开展研究工作,该设备工作时最大的截割功率以及能够截割的最大硬度分别为300 kW和120 MPa,由于具备较高的截割性能,特别适合在岩巷道中开展掘进工作[5]。图1所示为基于UG软件建立的简化后的EBZ300掘进机整体结构三维示意图,图中标注了回转平台结构的位置。另外,掘进机结构中还包括截割部和行走部等重要的机械结构。回转平台安装在底座中,可以在水平方向做旋转运动,同时通过销轴和液压油缸与截割部进行连接。在升降油缸和回转油缸的综合作用下,通过回转平台可以实现截割部的上下和左右移动,从而将截割头送到指定位置对煤壁进行截割。可以看出,截割头截割过程中承受的载荷需要通过回转平台传递到底座中,所以回转平台工作时会承受比较大的载荷,是容易出现故障问题的结构件之一。
图1 EBZ300掘进机的整体结构三维图 图2 掘进机回转平台的三维模型
首先利用UG软件根据EBZ300掘进机回转平台的实际结构尺寸建立三维几何模型,建模中需要对一些细小结构,比如倒角、倒圆、小孔等进行忽略处理,这种简化不会对最终计算结果产生明显影响,但能显著加快模型计算时间[6]。图2所示为掘进机回转平台的三维模型。然后将三维模型导入的Ansys软件中进行材料设置、网格划分和边界条件设置等。网格划分时,在软件中选择四面体网格类型,利用软件自动设置网格单元大小,完成网格单元划分工作后,获得的单元数量和节点数量分别为13 242个和15 693个。回转平台的生产加工材料为Q235钢,查阅材料手册可知,材料的弹性模量和泊松比分别为2.12×1011Pa和0.3,密度大小为7 860 kg/m3,屈服强度为235 MPa,在软件中根据上述材料参数进行设置。根据回转平台实际工况,将边界条件设置在中心圆孔和四根销轴上。
完成回转平台有限元模型的建立工作后,可以调取软件的分析模块对模型进行计算,最后提取计算结果进行分析,图3所示为掘进机回转平台的应力分布云图。从图中可以看出,回转平台承受的应力存在明显的不均匀性,不同位置承受的应力大小存在显著的差异,绝大部分位置的应力相对较小,完全在材料能够承受的范围以内,只有局部位置出现了应力集中现象。具体而言,应力集中的位置主要在四根销轴及附近区域。这与回转平台的实际工况比较吻合,因为四根销轴需要与截割部和液压油缸连接,承受较大的工作载荷。回转平台的最大应力值为185.34 MPa。
图3 回转平台受力结果
回转平台的加工材料为Q235钢,屈服强度大小为235 MPa。根据机械设计中的安全系数计算公式:
(1)
式中:n为安全系数;σb和σmax分别为材料的屈服强度和实际承受的最大应力值。
可以计算获得回转平台的安全系数为1.27。根据机械工程中的标准要求,机械结构件的安全系数应该在1.5以上才能保证其稳定可靠运行。基于计算结果可知回转平台的安全系数低于安全标准1.5。所以认为回转平台存在一定的安全隐患。是容易出现故障问题的重要原因之一。
基于上文分析结果可以看出,掘进机回转平台工作时四根销轴部位承受着较大的应力,且考虑到四根销轴承受的是周期性的循环载荷,会出现疲劳现象,从而加速销轴部位的损伤。所以需要对回转平台四根销轴的尺寸进行优化改进,以提升这些部位的承载能力,实现回转平台整体结构刚度和强度的提升。如图4所示为在开展优化改进工作时,回转平台四根销轴的关键结构尺寸取值情况,需要说明的是回转平台属于对称结构,因此上侧两根销轴和下侧两根销轴分别具有完全相同的结构尺寸。由图可知,上销轴直径和长度、下销轴直径和长度的原始值分别为140、204、125、150 mm,优化改进工作中的最小取值依次为135、194、120、140 mm,最大取值依次为145、214、130、160 mm。
图4 优化对象的取值情况
按照图中所示取值范围,基于正交实验方法,再次利用UG和Ansys软件构建回转平台的有限元模型,除上述结构参数以外,其他结构参数和属性设置完全相同。对不同模型的应力分析结果进行对比,取最小值为最优结果。
如图5所示为优化前后回转平台销轴结构尺寸及最大应力值的对比情况。由图可知,通过对销轴结构的优化改进,使得回转平台的最大应力值由185.34 MPa降低到了155.63 MPa,降低幅度达到了16.03%。更重要的是,通过对销轴结构尺寸的优化改进,使得回转平台的安全系数提升到了1.51,达到了机械工程中结构件安全设计标准,意味着回转平台结构服役运行时的安全程度到显著提升。图中还显示了上销轴直径与长度、下销轴直径与长度的结果,分别为143.57、202.41、128.94、148.37 mm,与优化改进前相比较,销轴的直径尺寸有了一定程度的增大,长度尺寸有了一定程度的降低。
图5 优化前后销轴的最大应力及结构尺寸对比情况
将优化后的回转平台结构部署到EBZ300掘进机工程实践中,对其实际运行效果进行连续测试,发现整体运行良好,能够满足掘进机的实际使用需要。图6所示为机械结构受力与疲劳寿命的关系曲线,可以看出,机械结构的应力越小,对应的疲劳寿命越长。
图6 机械结构受力与疲劳寿命的关系曲线
经现场技术人员的反馈,认为此次对回转平台的结构优化改进工作,使得回转平台的应力值降低,对应的故障率降低了15%以上,使用寿命也得到了显著提升。为掘进机的稳定可靠运行奠定了坚实的基础,为企业创造了良好的经济和安全效益。
主要以煤矿中常用的EBZ300掘进机为研究对象,利用有限元软件对回转平台的受力情况进行分析,并对结构进行优化改进,所得结论主要如下。
(1) 回转平台工作时需要承受截割头传递的载荷,容易出现应力集中现象,是故障率较高的结构件之一。
(2) 应力分布结果表明,销轴部位是回转中的应力集中位置,最大应力值达到了185.34 MPa,对应的安全系数只有1.27,不满足机械工程中的安全标准。
(3) 以回转平台四根销轴为优化对象,以结构件的最大力值为优化目标开展优化改进工作,在工况条件相同的情况下,优化后回转平台的最大应力降低到了155.63 MPa,达到了机械工程安全标准。
(4) 将优化后的回转平台结构应用到煤矿工程实践中,取得了良好的安全效益和经济效益。