蔡国英(浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司,浙江 舟山 316131)
某发电厂两台1 030 MW燃煤发电机组,采用美国GE公司制造的EX2100电压源数字式静止励磁系统。GE EX2100是GE公司第三代数字式静态励磁系统,输出励磁电流,以控制发电机机端电压。EX2100励磁系统由控制屏(AVR)、整流屏(SCR)、辅助屏、交流屏、直流屏以及励磁变压器组成。
EX2100励磁调节器配置了三个冗余的控制单元:M1、M2和C,磁调节器为GE公司生产的EX2100控制器,共配置两个通道,每一通道内还分为自动和手动励磁控制方式,正常时可在任一通道自动运行,当此通道自动运行出现故障时,自动切换到另一通道自动运行[1];当另一通道自动运行也出现故障时,则切换到该通道的手动运行。控制器 C 接收与其他两个控制器相同的反馈电压和电流输入,对这些信号进行计算并与M1、M2控制器进行数据交换。对于自并励机组的启动都存在一个起励建压的过程,启励模块提供大约15%到20%的空载励磁电流加到发电机的转子绕组,当磁场电流上升到15%空载励磁电流后,起励回路自动退出[2]。如果起励失败那么发电机将无法获取初始励磁,而对于励磁调节器中的触发回路,如同步电压过低,是无法正常工作的,那么此时晶闸管也就无法正常触发导通,因此机组就无法启动。
某公司#2机组C修结束后,机组启动过程中,发电机建压失败。
#2机组发电机转速3 000 r/s,励磁调节器在AVR运行模式,M1为主控制器,调节器及DCS后台无报警。
在机组检修后启动的过程中,#2发电机走顺控并网逻辑,启动失败。#2机DCS励磁系统画面报“#2机励磁系统故障告警”,励磁系统就地控制屏报警内容为:“代码68:53A Fail to close”即53A接触器未吸合,其中53A为起励接触器,供电电压为直流110 V,起励回路(如图1所示)。维护人员到达现场后对53A接触器进行测量检查,线圈阻值为0.864 kΩ属正常范围,其他设备也未见异常,后与运行人员进行沟通,退出两套发电机励磁变保护屏内“励磁系统故障”非电量跳闸压板后,再次进行发电机空载自动建压,失败报警与先前一致,随后专业组人员对问题进行进一步查找、分析。
图1 起励回路
#2机DCS励磁系统画面上报“#2机励磁系统故障告警”,就地报警为:“代码68:53A Fail to close”,检修人员根据报警提供信息与现场情况进行如下检查。
(1)对整个起励控制回路提供电源的J2端口进行了测量,正、负接点对地分别为±58 V左右,由此确认起励控制回路电源正常。
(2)对53A接触器的线圈电阻又进行了测量,阻值为0.864 kΩ。并对53B的线圈电阻进行了测量,阻值为0.386 kΩ,53B是由与53A相同型号的两个接触器并联而成,现场设备,进行对比后认为53A接触器线圈正常未损坏。
(3)对控制53A接触器的二次回路进行再一次检查,53A接触器控制回路(如图2所示)。
图3 53A接触器控制回路
对起励控制回路中EPDM(配电模块)的J7-6、J7-12、J7-9与EXHS板卡(导引各控制回路中继电器的接点输出,接点输入,并完成信号处理回路)中J7-3、J7-12、J7-9分别进行了检查、测量,各点电位正常,并对EXHS板的J7-9和J7-12端子进行短接,发现53A接触器能动作,由此可以确认起励控制回路正常。
(1)在完成以上回路检查后,暂未发现有设备损坏的迹象,为了确认EXHS卡的工作情况,对故障进行复归,联系运行人员再次进行起励操作,观察在起励过程中EXHS板卡的状态变化。经观察发现EXHS板上控制53A接触器的K53AM1、K53AM2、K53AC,现场设备三个中间继电器在起励的过程中吸合约1 S,在灭磁开关跳开后断开。检修人员通过对EXHS板卡K53AM1、K53AM2、K53AC三个继电器的动作情况进行判断得出:EXHS收到了控制器发出的信号,EXHS板卡能够正常工作,且中间继续电器K53AM1、K53AM2、K53AC能够正常动作(检查过程中也对K53AM1、K53AM2、K53AC三个继电器进行了线圈的阻值测量,均正常)。
(2)再次联系运行值班人员进行起励,用toolbox软件观察内部程序的运行情况。经过观察toolbox软件内控制程序运行至第六步:close 53A check 后,控制器程序运行失败,控制器跳灭磁开关、发励磁系统故障告警。程序运行情况与励磁调节器的现场故障情况吻合,而且进一步验证了现场观察到K53AM1、K53AM2、K53AC三个继电器吸合约1S后断开原因是控制器对53A接触器发0.5S的合闸脉冲,期间控制器如果没有收到53A接触器的反馈(为了确认53A接触器反馈节点的正确性,对53A接触器两边的电源进行短接使53A接触器吸合,用toolbox软件观察到控制器可以收到反馈信号),起励就终止,跳灭磁开关、发“励磁系统故障”告警。在检查过程中业考虑到是否因控制器发出的53A接触器合闸脉冲过短而导致合作失败,后经确认控制器对53A接触器发的0.5 S合闸脉冲时间无法更改。
(3)根据上述情况进行分析、判断后认为EXHS板卡正常,53A接触器并未损坏,对二次回路进行深入的检查。检修人员对二次回路各插口进行再一次检查、紧固,而后复归故障,联系运行人员再次起励,起励任就失败。
(4)随后检修人员决定对53A接触器再一次重新确认。联系运行值班员断开起励电源,用继电保护测试仪对起励接触器进行动作特性测试。测试结果为:53A接触器线圈电阻0.864 kΩ为正常值,动作电压加到110V时,该接触器才动作,而同样型号的53B接触器在82V左右就可以动作,53A接触器动作值明显偏大。
综合故障现象与检查结果分析得出#2机励磁调节器起励失败的原因是:在#2机在起励的过程中,虽然#2机厂用110 V直流系统正常能够提供115 V左右的电压,但起励控制回路电阻变大导致53 A接触器两端控制电压低于110 V,而53A接触器动作的电压大于110V,起励过程中53A接触器无法动作导致起励失败。另外,在故障检查的过程中在对EXHS板的J7-9和J7-12端子进行短接时,人为的减小了回路电阻,这时接触器两端的电压勉强能够达到接触器的动作电压,所以在短接时53A接触器可以动作,误导了检修人员的判断,不能快速查找到故障。
在GE2100励磁调节器使用的过程中,还出现其他方面的故障:
(1)励磁装置的86P和86N跳闸继电器动作功率较小,不满足重要跳闸回路继电器动作功率不低于5 W的反措要求,受到交流干扰后动作先跳闸灭磁开关引起机组停机,故障信息:Trip Not Running 52closed、Trip Abort stop Trip、Trip via Lockout (86)。
(2) EDEX(灭磁板)故障导致M2控制器报故障,且相应的EDCF(直流采用板)供电电源熔丝熔断,使得板卡无法运行,故障信息:Problem in M2,M2 Keypad上面:M2直流电压、直流电流没有采样。
(3)分合闸继电器导致的起励失败,故障信息:41 Fail to Close。
(4) C控制器EDCF板卡故障,故障信息:Problem in C, EX2100软件中显示:C3 Fid Current problem, C3 Fid Volt problem,继电器动作。
(5) #3整流桥的EHPA励磁装置触发脉冲放大器板故障,导致#3整流桥跳闸,故障信息:Bridge3 Fan1 BAD,Bridge3 Fan2 BAD。
GE2100 励磁调节器在某厂10多年的运行过程中,除了个别板卡出现问题外设备相对比较稳定。在检修特别要做好设备的清灰工作,如果设备运行环境比较潮湿[3],还要对各板卡之间接头多进行检查,在必要的情况下安装加热器,在设备停运时投入。在设计上,由于GE2100励磁调节器为进口产品,接入故障录波和PMU 的励磁电压和励磁电流信号未考虑其测量范围及响应性能,输出变送器无法满足我国的相关标准要求,另外无法提供励磁系统低励限制、过励限制、定子过电流限制及V/Hz限制特性等内部逻辑、参数的说明,缺少与DCS、DEH双向冗余通讯接口、外加白噪声接口,以及无法现场查看各整流桥的温度以及均流、均压情况。