曾 希 刘愿祝 罗思杭 高 飞
中建三局第二建设工程有限责任公司安装公司 湖北 武汉 430074
拱桥因造型美观大气、景观效果极佳而常作为城市桥梁结构首选。拱桥拱圈是施工的重点和难点[1-4],在设计施工方案中通常采用支架施工[5],而现浇拱桥则需要加工拱架和模板,经搭设满堂支架、加载预压,在拱圈浇筑成形后逐步卸架,耗时长、费用大,且存在较大的安全隐患。
为了消除采用支架进行拱圈施工的不利影响,本文引入土牛拱胎[6-7]的施工方法,就地取土,通过基底抛石挤淤、土方填筑压实、垫层施工、土牛拱胎沉降观测、土牛拱胎拆除等工序,完成拱圈施工,在缩短施工周期的同时也降低了施工成本,较适用于小跨径拱桥拱圈模架施工。
某桥梁为上承式拱桥,全长28.8 m,宽7 m(图1)。桥体上部构造为现浇钢筋混凝土无铰板拱,净跨20 m,矢高3 m,矢跨比为1/6.667,拱脚厚50 cm,拱圈顶厚40 cm,桥面采用沥青混凝土铺装。桥体下部结构采用U形台,钻孔灌注桩基础,桩基均为嵌岩桩。桥台基础采用1.5 m桩径,边跨采用厚0.2 m薄壁墩。
图1 桥型布置
土牛拱胎施工所需的材料主要为块石和填筑土方。拱圈施工采用直径分别为12、16、25 mm的HRB400级钢筋进行绑扎,混凝土浇筑等级采用C40。
在荷载作用下,土体的沉降量由瞬时沉降、主固结沉降和次固结沉降3个部分组成。施工过程中地基沉降主要以瞬时沉降为主。当地基土层较厚时,常用弹性理论公式估算地基瞬时沉降,当基础面积为矩形且基底压力假定为均布分布时,拱顶取单位长度计算,土牛拱胎预拱度计算公式如式(1)所示。
式中:γ1——主拱圈混凝土的相对密度,取25 kN/m3;
γ2——填土的相对密度,取19.7 kN/m3;
A1——主拱圈实测填土横截面面积,取8.8 m2;
A2——拱顶中心实测填土横截面面积,取87.9 m2;
Es—— 土体压缩模量,根据地勘报告,本区域取 30 MPa;
β——土体参数,黏土取0.83;
μ——地基土泊松比,黏土取0.25;
Gd—— 均布面积荷载下弹性半无限体表面沉降影响 系数,取0.286。
带入式(1)中计算可得:S=2.1 cm。
1)单位面积钢筋混凝土自重取主拱圈混凝土自重的1.1倍,即27.5 kN/m2。
2)单位面积荷载,取1.0 kN/m2。
3)单位面积倾倒混凝土产生的冲击荷载,取2.0 kN/m2。
4)单位面积振捣混凝土时产生的荷载,取2.0 kN/m2。
5)单位面积模板、支撑荷载,取3.0 kN/m2。
考虑荷载分项系数后的地基承载力为:1.2×27.5+1.4×1.0+1.4×3.0+1.4×2.0+1.2×3.0=43.6(kN/m2)。土牛拱胎回填压实完成后由具有试验资质的实验室进行承载力试验,承载力试验合格后方可进行下一道工序施工。
采用“土牛拱胎”进行拱圈施工的核心思想是在具备上部结构施工条件的情况下,利用坚实的土体来代替支架,将土牛拱胎沉降量按预拱度处理,用水泥混凝土调平垫层、刮腻子的方法代替底模板,快速完成上部结构的施工。土牛拱胎施工流程为:基底抛石挤淤→土方填筑压实→垫层施工→土牛拱胎沉降观测→土牛拱胎拆除。
5.2.1 基底抛石挤淤
现状基底含有厚约20 cm的淤泥,为了保证土牛拱胎成形后的压实度,对原地面以下50 cm的土质进行抛石清淤处理,抛填边宽超出土牛拱胎两侧填筑边线各1.0 m。所选块石应质地坚硬,严禁使用风化石和易水解石块。抛石采用自卸汽车卸料,挖掘机配合装载机抛填。采用进占法进行块石填筑,由挖掘机在作业半径内均匀拋填第1层块石,完成后,挖掘机来回走动进行碾压,待块石沉入淤泥与基底齐平后可进行第二层抛石,完成后用同样方法进行碾压。若块石无明显沉降,可向前延伸进行下一段施工,若块石沉降量仍较大,则需再抛一层块石进行碾压,直至块石沉降量较小为止。
5.2.2 土方填筑压实
土牛拱胎填筑前放出坡脚线,采用黏土进行分层回填,每层虚铺厚度为30 cm,填筑完成后进行碾压。碾压时控制土体的含水率在最佳含水率±2%范围内,碾压遍数不少于5遍,以保证每层土压实度在95%以上,施工完成后用灌砂法检测压实度,经检测合格后方可进行下一层的填筑。土牛拱胎填筑到设计标高时,采用小型挖机削减桥顶两侧土方,保证土拱大致呈弧形。按照设置的预拱度进行线形调整,制作弧形钢筋(带插筋)固定于土牛拱胎上,利用人工进行土方精确找平。桥台墩座位置由于预埋钢筋的影响,无法压实土方,改为回填碎石,采用小型打夯机压实。
5.2.3 垫层施工
为了提高土牛拱胎表面的强度,保证混凝土浇筑完成后拱圈底面光滑平整,在土牛拱胎顶部浇筑一层厚5cm 的C25混凝土调平垫层,垫层施工完毕后刮3道腻子,并涂上脱模剂,保证垫层混凝土与主拱圈混凝土能够顺利分开,如图2所示。
图2 垫层施工
5.2.4 土牛拱胎沉降观测
在两边拱脚、拱圈断面1/4、1/2、3/4处设置测点,每个断面设置3个测点,垫层浇筑完成后,采用全站仪对土牛拱胎每个断面测点的标高进行严格复核,保证误差控制在±5 mm范围内。在主拱圈混凝土浇筑过程中应密切观察测点沉降情况,当变形较大时应先浇拱顶段混凝土以平衡变形。通过对拱圈施工全过程测点的持续观测,土牛拱胎最大沉降值为10 mm,未超过预留拱度,满足变形要求。
5.2.5 土牛拱胎拆除
在主拱圈混凝土强度达到90%后,方可进行土牛拱胎的拆除。拆除时,由拱顶向拱脚对称进行拆除作业,2台挖机挖进速度应大致均匀,先将中心部位挖空,要注意初始的挖土量要少,以后逐渐增大,保证其平稳、均匀沉降。中心部位挖空后,待其部位的拱圈稳定一段时间后,再用挖机由中心向左右两侧挖土,两边挖土要均匀。土牛拱胎的胎身挖除时,大部分底模会随着土方的挖除自动脱落,个别未脱落的底模应安排人工拆除,严禁挖机猛烈敲击拱圈。
项目部应用土牛拱胎模拟桥拱面的施工技术,与满堂支架施工技术相比,施工减量化效果突出,有一定的经济效益,节约了施工成本10.74万元。
某上承式拱桥采用土牛拱胎进行拱圈施工,在施工过程中主要技术指标经检测均满足设计和规范要求,桥身无裂缝,无变形、变位,使用性能良好。相比于传统采用支架进行拱圈施工的方法,土牛拱胎拱圈的施工方法主要有以下方面的优越性:
1)施工方法简便。按照拱圈线形,预留适当拱度,逐层填筑并整修成土牛拱胎,铺设混凝土调平垫层+刷3道腻子粉后,即可进行拱圈施工。整个施工过程简单,易于质量控制。
2)合理缩短工期。由于施工方法简单易行,填筑、挖除土牛拱胎机械化作业程度高,相比满堂支架施工法可大大缩短施工工期。
3)有效降低成本。就地取土,结合原地面填筑成形。成本主要为土方机械费用,相比满堂支架需长时间大量租用并搭拆钢木组合支架,工程施工成本降低较多。
4)确保安全生产。土牛拱胎拱圈的钢筋安装、混凝土浇筑时不必担心模架失稳,拆除土牛拱胎时挖掘机从拱顶向拱脚对称作业即行,无满堂支架失稳垮塌安全隐患。施工风险几近为零,有效保障了安全生产。