李永华 冯建龙
摘 要:主要对邯钢西区自备热电厂燃气锅炉的屏式过热器连续发生3次爆管事故的原因,从工艺设备和控制两个方面进行分析,并采取了一些改进措施,有效避免了此类事故的再次发生,为锅炉安全稳定运行提供了重要保障。
关键词:锅炉;过热器;爆管;措施
1 概述
邯钢公司西区自备热电厂总装机容量3×60WM,3台锅炉均为杭州锅炉集团有限公司设计生产制造的NG-260/9.8-Q型锅炉:高温高压、单汽包、自然循环、集中下降管、采用全膜式壁前吊后支结构形式倒“U”型布置。燃用高炉煤气、转炉煤气、焦炉煤气的纯燃煤气锅炉。
屏式过热器位于在炉膛上部,直接吸收炉膛的辐射热和高温烟气对流热,所以屏式过热器是在高温和高压环境下工作的,锅炉在运行中,如果过热器管子承受的温度超过极限值,就会发生爆管等事故。减温水分为一级减温和二级减温,采用给水通过减温器直接喷入过热蒸汽中,调节蒸汽温度使之不超,控制过热器管壁温度,防止管子过热爆管。
2 事故概况
2016年1#锅炉屏式过热器在1个月的时间里发生了3次爆管事故,均在“U”型弯处,共计10根管。爆口特征均为:(1)长约20~30mm,有鼓包现象,断面粗糙不平整,边缘为钝边。(2)周围有许多轴向裂纹。前2次爆管采取掐管措施后投运,第3次爆管,直接导致锅炉被迫停炉检修。
3 原因分析
3.1 设备检查
利用內窥镜对屏式过热器上联箱进行仔细检查,发现12组集箱24块隔板中的13块存在倾倒和裂开的情况,隔板在安装施工时为单面焊接,强度低,锅炉投运后,启停次数多,导致隔板在热胀冷缩的环境中,产生热交变应力,一旦其大于焊缝处的屈服极限应力时,焊缝开裂,并产生压差,随着运行时间的增加,隔板就有裂开角度增大甚至倒掉的情况发生,隔板的损坏,导致“U”型弯处管子内部蒸汽流量越来越低,最后蒸汽短路,造成管路干烧,也使得屏式过热器管子温度超温爆管。
前2次爆管采取掐管措施后,隔板倾倒导致同组集箱没有掐断的管子由于蒸汽短路,管路干烧,再次发生爆管。另外,根据爆口特征分析,屏式过热器管子也是由于长时间超温导致爆管。
3.2 管壁温度检测点工作异常
(1)屏式过热器管壁测温点热电偶固定块小,使用长05mΦ4mm的K型热电偶,由于过热器管壁温过高和存在振动,导致热电偶有烧爆、固定块脱焊和热电偶从固定块脱落的情况出现,使得过热器管壁温度测量不准确。
(2)热电偶接线盒位于过热器管子之间,热电偶补偿导线全部铺设在过热器管子中间的桥架,走向过热器平台西侧。过热器保温棉外白铁皮温度特别高,导致热电偶的补偿导线绝缘层烧坏,也会导致过热器管壁温度测量不准确。
桥架所在位置空间狭小,温度太高,屏式过热器管壁温度监测显示异常时,检修人员无法进入检修。只有到冬季锅炉停炉时,才能进行检修。由于爆管管壁温度测点测量不准确,岗位人员无法对其进行监控,就失去了参考依据,无法对过热器的运行状况做出调整和判断,导致屏式过热器一直处于没有监控的状态下超温运行爆管。
3.3 减温水不能投自动
一级减温水作为粗粗略调节,喷水量决定于减温器前的蒸汽参数,并保证屏式过热器管壁温度不超过允许值;二级减温水作为精细调节,控制过热器的出口汽温在额定值。一、二级减温水4个电动执行机构采用英国诸伊特公司的电动执行机构,型号为:JTV-64/S1825,水平安装,由于太重,电动执行机构重心和阀门重心不同心,下垂,导致一、二级减温水调节阀投自动时,由于动作特别频繁,经常出现卡死,调节阀不能动作的现象,减温水流量不能调节的问题,使得过热器的一、二级减温水调节系统失去控制功能,导致过热器温度不能得到有效控制。
4 改进措施
(1)对屏式过热器13块损坏的隔板,更换为新隔板,然后对24块隔板全部加装三角形限位挡板,并进行加固处理。对隔板倾倒的2组的换热管进行全部更换,以消除由于之前超温已经老化的钢管发生爆管的隐患。
(2)确保过热器温度测点准确。制作12个固定管璧测温点的热电偶固定块,孔径为Φ6mm,安装有夹紧热电偶的螺丝,用以替换原来的8屏式过热器壁温和4个一级过热器热端出口壁温的热电偶固定块。用6米或3米的热电偶代替原来0.5米热电偶。另外,对一级过热器冷端进口、出口和热段进口的8个蒸汽温度测点全部更换为长热电偶,把热电偶的接线盒就近分别固定在过热器平台的东西两侧。用耐高温补偿导线代替普通补偿导线,并更改线路走向,绕平台外侧走线,使补偿导线远离高温区域。消除了由于过热器温度高,导致补偿导线烧坏的隐患,达到随时可以对过热器温度进行检修的目的。过热器多个温度测点测量准确可靠,互为参考,实现岗位对过热器日常运行状态的准确分析和判断,一旦出现温度出现异常情况,可以及时做出调整。
(3)一、二级减温水4个调节阀进行移位改造;把阀门移位到水平直管段上,电动执行机构由水平安装改为垂直安装,解决了阀门和电动执行机构重心不同心,调节阀经常发生卡死的问题,实现减温水调节阀可以投自动,过热器不超温的目的。
5 结语
通过对1#锅炉屏式过热器进行隔板加固、壁温和减温水调节阀进行改造,然后在2#和3#锅炉大修时,逐步进行同样的改造。三年多来,过热器没有再发生爆管事故,为锅炉安全稳定运行提供了有力保障。
参考文献:
[1]白凤臣.工业锅炉设备与运行[M].北京:机械工业出版社,2016,(12).
[2]周文.锅炉屏式过热器爆管原因[J].中国特种设备安全,2011(1):60-61.
[3]徐巧生.某600MW超临界锅炉屏式过热器爆管原因分析[J].江苏电机工程,2012(5):72-75.
作者简介:李永华(1983-),男,河北石家庄井陉县人,本科,工程师,2007年6月毕业于石家庄铁道学院电气工程及其自动化专业,主要从事热电厂仪控设备的维护工作。