孙朋伟,殷勇,董福成,宋心,包贵安
(1. 陕西秦汉恒盛新型建材科技股份有限公司,陕西 咸阳 712000;2. 商南县鹿柏商砼有限公司,陕西 商洛 726300)
混凝土管桩作为一种重要的桩基材料,因其承载力高、施工快捷方便、施工工期短、经济环保等诸多优点[1],在许多大型工程地基处理中得到了广泛的应用。随着近年来国家经济建设持续快速的发展,造成了市场对预应力管桩的需求急速增长,预应力混凝土管桩行业得到了快速发展,同时也对 PHC 管桩在节能环保、性能、质量以及经济性方面提出了更高的要求。
当前,大多数管桩生产企业在管桩生产中采用两段式养护,即蒸汽养护和蒸压养护,其中蒸汽养护是在 80~95℃ 下常压养护,蒸压养护在 0.9~1.0MPa、170~180℃ 条件下加压养护,该养护制度可使管桩在一个养护周期内基本达到出厂强度,但也存在一定的弊端:
一是养护过程中能耗较高,整个养护过程能耗占管桩生产总能耗的 90% 以上,蒸压养护占据其中的 80%以上[2],大量消耗不可再生的煤、石油、天然气等能源。
二是蒸压养护工艺使混凝土内部结构形成速度加快,晶体结构中粗大晶粒占大多数,导致内部晶胶比偏大,造成管桩脆性大,长期耐久性差[3]。
三是蒸压养护使用的蒸压釜前期投资大、维养成本高,同时作为压力设备本身也存在着一定的安全隐患。
我公司已有以水泥单掺矿粉为胶凝材料的免蒸压PHC 管桩技术,本试验是在现有配合比中加入一定量的硅灰,使其在蒸汽养护 4h 后,1d 内强度达到 80MPa以上,3d 强度达到 85MPa 以上。该技术不但可以降低单方水泥用量、增强管桩早期强度、减短蒸养时间、提高生产效率,同时避免因高温高压蒸养导致管桩脆性增大所产生的裂纹,提高管桩的耐久性。
(1)水泥:P·O52.5R 水泥,陕西省宝鸡市扶风县冀东水泥有限公司,水泥的物理性能和矿物组成如表 1和表 2 所示。
表 1 水泥物理性能
(2)砂:咸阳武功天然河砂,Ⅱ区中砂,含泥量1.8%,细度模数 2.8。
(3)天然碎石 1:咸阳泾阳,5~16mm 连续级配,含泥量 0.3%,压碎指标 9.8%,针片状含量 5.3%。
(4)天然碎石 2:咸阳泾阳,16~31.5mm 单级配,含泥量 0.2%,压碎指标 10.8%,针片状含量6.1%。
(5)矿粉:陕西韩城大唐盛龙有限公司生产 S95级,流动度比 96%,7 天活性指数 76%,28d 活性指数98%。
(6)硅灰:北京正源益新材料技术有限公司生产,需水量比 99%,活性指数 106%。
(7)减水剂:江苏博特早强型聚羧酸高性能减水剂,密度 1.05g/cm3,含固量 14.5%,减水率 28%,推荐掺量 2.0%。
表 2 水泥的矿物组成 %
因我公司已有利用水泥+矿粉生产免蒸压 PHC 管桩的技术,此次研究是在该工艺的基础上,通过掺入硅灰对配合比进行优化,以期提高管桩早期强度和强度富余系数,减少养护时间。根据现有的原材料情况、生产实际及前期试验积累的数据,设计容重为 2550kg/m3,单方用水量取 120kg,大小石子比例为 4:6,砂率均取32%,减水剂掺量为 2.0%。采用三因素三水平正交试验,正交设置如表 3 所示。
表 3 正交试验因素水平表 kg/m3
具体试验配合比设计如表 4 所示。
表 4 试验配合比 kg/m3
试验采用机械搅拌,控制混凝土出机坍落度为(140±20)mm,15min 坍落度损失不大于 20mm,30min坍落度保留值不大于 100mm(以上坍落度控制值设置的目的是保证 15min 以内有适宜的坍落度保证施工,30min 后合模完成进入离心阶段,应保证较小的坍落度以保证在离心过程中桩体不会坍塌),保证混凝土无离析、泌水、抓底。
因高强度等级混凝土水胶比较低、粘度较大,为便于实际生产施工操作,试验过程中也将混凝土出机时的倒提时间作为一个参考指标。
出机观察 30min 后采用振动成型,分别留置 (150×150×150)mm3试件两组放置于成型室内,成型后 (24±1)h 拆模,将混凝土试件放置于蒸汽养护箱内进行蒸养,蒸养制度为:蒸汽养护箱内温度为 (30±2)℃ 时将试件放入,匀速升温 4h 至 (90±1)℃,恒温 4h 后关闭蒸汽养护箱,试件自然冷却至室温后进行自然养护,分别试压蒸压后 1d 及 3d 抗压强度。混凝土拌合物情况及试压结果如表 5 所示。
表 5 混凝土拌合物情况及试压结果
根据试验结果可知:加入硅灰后,混凝土出机和易性普遍良好,粘度明显降低,无泌水抓底现象,15min及 30min 坍落度保留值满足试验设计要求。蒸养后 1d强度可达 80MPa 以上,3d 强度可达到 85MPa 以上,强度发展曲线如图 1 所示。
图 1 蒸养后 1d、3d 抗压强度
根据上述 2.1 部分正交试验结果,对 3d 抗压强度结果进行正交试验分析,具体结果如表 6 所示。
直接比较表 5 可知,9 号试验组的抗压强度为最高,其水平组合为 A3、B3、C2,通过表 6 中 R 值的大小可看出试验中各因素存在显著性顺序,其主次关系为B>A>C,即影响抗压强度的因素最主要的是硅灰用量,其次是水泥用量,再次是矿粉用量。
综合考虑混凝土和易性、施工性、强度及经济性等因素,选择 6 号试验组作为最优配比,鉴于管桩生产工艺的特殊性,试验室无法完全模拟实际生产的全过程,遂对 6 号试验组进行中试。
表 6 正交试验结果分析
中试试验选取表 4 中 6 号试验组配比,单方用水量以实测砂、石含水率进行扣除,外加剂掺量根据生产实际调整为 1.8%。
具体生产工艺流程如下:
步骤 1:按照配合比将各自原料按照先骨料再粉料后液剂的顺序投入搅拌机,搅拌 180s 以上,坍落度控制为 (140±20)mm,和易性应良好。
步骤 2:将步骤 1 中制备好的混凝土喂料入模,合模,张拉。
步骤 3:将步骤 2 的管桩带模放入离心机离心成型,离心方式为:低速 120 转/min,持续 2min;中速300 转/min,持续 4min;高速 420 转/min,持续 6min。
步骤 4:排浆,将离心过程中产生的余浆充分排除。
步骤 5:常压养护制度:离心并排浆成型后,管桩带模在 (30±5)℃条件下静停 1h,然后 2.5h 升温至90℃ 并恒温养护 4h。
步骤 6:从养护池取出,脱模后自然环境下冷却。
中试共制作试验桩 5 条,每条桩取样并成型标准试件 3 组,试件跟随试验桩进入蒸养池进行同条件蒸养,蒸养结束后,对试验桩进行 1d、3d、28d 回弹,对每条试验桩成型的试件分别试压蒸养后 1d、3d、28d 抗压强度。具体回弹及抗压强度见表 7。
试验结果表明:采用表 4 中 6 号组配合比,在现有生产工艺下,严格按照配合比进行生产,蒸养后桩体回弹强度和试件抗压强度在 1d 即可达到 80MPa 以上,满足免蒸压工艺要求,后期在自然环境下进行养护,强度仍会有缓慢增长。
表 7 试验桩回弹及成型试件抗压强度结果
(1)硅灰的高细度使其在混凝土中有良好的填充作用和火山灰效应,使混凝土界面区晶体数量和孔隙率减少,在与 Al2O3并存时,更易生成托博莫来石相,使其强度增强,可以与水泥水化产物 Ca(OH)2发生二次水化作用形成胶凝产物,改善浆体的微观结构,填充水泥石结构,使水泥石更加致密,从而提高硬化体的早期和后期抗压强度。
(2)硅灰为无定型球状颗粒,可以显著改善混凝土的和易性,提高混凝土的流变性能,大大降低混凝土粘度,有利于工人施工,但硅灰的取代量宜在 5%~9%之间[4],本试验最优配比中硅灰取代率约为 9%。
(3)添加硅灰后,在保证强度的前提下,可以降低水泥和其他掺合料的用量,且实现免蒸压后,经粗略测算,生产每米管桩的用气量可降低 50% 以上,用气成本可降低 2~3 元,综合成本降低 3~4 元/m,具有明显的社会效益和经济效益。