采用大直径水力分级旋流器对精煤磁选尾矿脱泥降灰的优化研究

2019-06-24 06:13:26
煤炭加工与综合利用 2019年3期
关键词:底流精煤旋流器

刘 伟

(延安市禾草沟煤业有限公司,陕西 延安 717399)

水力分级旋流器是选煤厂常用的一种分级浓缩设备,主要应用在煤泥水,如精煤磁选尾矿水、中煤矸石磁选尾矿水、重介旋流器脱泥筛筛下水等的煤泥水分级浓缩环节。其分级原理是:依靠动力设备提供的离心力,使矿粒根据自身粒径/密度的差异实现分离。该设备具有占地面积小、处理量大、分级效率高的特点[1-2]。禾草沟选煤厂原设计选用FX500旋流器用于处理精煤磁选尾矿和中煤矸石磁选尾矿,实现对磁选尾矿的浓缩分级,但由于该厂煤泥含量高,且煤泥中高灰细泥含量高,精煤磁选尾矿虽然经旋流器浓缩分级,但底流灰分仍高于精煤要求灰分,造成重介系统“背灰”。

1 选煤厂精煤磁选尾矿回收工艺存在的问题

禾草沟选煤厂为一座设计6 Mt/a的矿井型选煤厂,其选煤工艺为:无压三产品重介质旋流器混合入洗,煤泥浮选,尾煤泥压滤,全厂洗水闭路循环。精煤磁选尾矿回收工艺流程为:磁选尾矿水经煤泥水泵送至FX500旋流器,旋流器溢流进入浮选系统,底流经弧形筛、煤泥离心机脱水脱泥后,直接作为产品进入精煤(如图1所示)。

图1 精煤磁选尾矿回收流程示意

现精煤磁选尾矿回收工艺中,存在最大的问题就是回收的粗精煤泥灰分远高于精煤产品要求的10.00%。磁选尾矿粒度组成分析结果见表1。由表1可以看出,精煤磁选尾矿粒度组成很细,小于0.125 mm粒级产率达到67.90%,灰分为56.01%;而大于0.25 mm粒级的累积产率为12.32%,累积灰分为6.32%,可直接进入精煤;甚至大于0.125 mm粒度级的累积灰分为7.07%,从精煤磁选尾矿粒度组成上分析,实现降灰的主要方式就是脱泥。

精煤磁选尾矿进入FX500旋流器进行浓缩分级,分别采取溢流和底流进行粒度组成分析,结果如表2、表3所示。从粒度组成上看,底流中小于0.125 mm粒度级含量为45.65%,其中,小于0.045 mm粒级的含量就达到23.32%,夹细严重。底流总灰分为25.10%,经过后续弧形筛和煤泥离心机脱水脱泥后,总灰分可以达16%左右,不符合直接进入精煤的要求。

表1 精煤磁选尾矿筛分试验结果

表2 FX500旋流器溢流筛分试验结果

表3 FX500旋流器底流筛分试验结果

FX500旋流器的分级效率:综合表1、表2、表3数据计算得出,旋流器的分级效率为51%,分级效率较低,底流夹细严重。因此,要想解决精煤磁选尾矿灰分超标问题,主要方法就是提高旋流器的分级效率,减少旋流器的底流夹细情况。

2 分级浓缩旋流器结构及选型

2.1 结构介绍

分级浓缩旋流器结构示意见图2。

图2 分级浓缩旋流器结构示意

分级浓缩旋流器主要由进料体、圆柱段、圆锥段、底流口和溢流管等几部分组成。物料以一定的速度通过旋流器入口进入旋流器内部,在里面形成内外两个不同的旋流区,矿粒根据自身粒径的大小,分别进入内外两个旋流区。其中内旋流主要以细粒级物料为主,从上部溢流管出去,而外旋流主要以粗粒度物料为主,从底流口排出,从而实现物料按照粒度的差异进行分离[7-8]。

2.2 影响旋流器分级粒度的因素

影响旋流器分级粒度的因素较多,如入料压力、矿浆密度、矿浆粘度、旋流器结构等,目前对旋流器分级粒度进行计算的数学模型均为经验模型,其中以庞学诗提出的经验公式应用最为广泛[3]。

式中,dm为分级粒度;D为旋流器直径;do为旋流器溢流管直径;di为旋流器入口当量直径;μm为矿浆粘度;ρm为矿浆密度;Δpm为给矿压力。

由此经验公式可以得出,影响旋流器分级粒度的主要因素有旋流器直径、旋流器入料口直径、旋流器溢流管直径、矿石密度、矿浆密度和粘度、给矿压力。在这几个影响参数中,可以直接用于变更的条件只有旋流器的结构参数和给矿压力,而矿石及矿浆的物理性质无法有效改变。

结合禾草沟选煤厂现旋流器使用效果,计划对旋流器结构进行整体变化,由FX500旋流器变为FX800旋流器,以提高旋流器的分级粒度,减少旋流器底流夹细情况。

2.3 FX800旋流器技术参数

FX800旋流器主要技术参数如表4。

表4 FX800旋流器技术参数

3 FX800旋流器应用效果及对比分析

3.1 应用效果

FX800旋流器在禾草沟选煤厂运行稳定后,按照GB/T477—2008《煤炭筛分试验方法》,分别对其入料、溢流、底流进行筛分试验分析,结果见表5~表7。

表5 FX800旋流器入料筛分试验结果

表6 FX800旋流器溢流筛分试验结果

表7 FX800旋流器底流筛分试验结果

由试验结果可以看出,FX800旋流器的分级效果优于FX500旋流器。从底流夹细方面进行对比发现,FX800旋流器底流的夹细率为34.76%,FX500底流夹细率为45.65%,前者比后者下降了10.89%,灰分下降7.31%。

3.2 对比分析

为进一步说明大直径旋流器在使用效果方面优于FX500旋流器,分别对两种规格旋流器进行单机检查,对比分级指标。

(1)分离粒度对比。对比FX500旋流器和FX800旋流器的粒度分配曲线(图3、图4),从曲线分离粒度d50发现,FX500旋流器的分离粒度为0.06 mm,FX800旋流器的分离粒度为0.085 mm,说明更换大直径旋流器后,分离粒度提高了0.025 mm,这也是大直径旋流器底流夹细情况优于FX500旋流器的主要原因[5-6]。

图3 FX500旋流器粒度分配曲线

图4 FX800旋流器粒度分配曲线

(2)分级效率对比。按照0.125 mm计算分级效率,并进行对比,结果如表8所示。

表8 分级效率对比

对比分级效率发现,FX800旋流器的分级效率高出FX500旋流器分级效率12.84%。

在溢流跑粗方面,FX800旋流器低于FX500旋流器约2.59%,这就意味着使用大直径旋流器后,溢流跑煤比例下降2.59%,按照旋流器入料量为基准进行计算,则减少跑煤1.41%。

4 结 语

禾草沟选煤厂选用大直径FX800旋流器后,有效减少了底流夹细,使底流灰分降低7.31%,分离粒度提升0.025 mm,分级效率提高12.84%,减少因分级效果差造成的精煤损失约1.41%。

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