鞍钢鲅鱼圈1号高炉长期护炉操作实践

2019-06-17 02:21:24赵立军王宝海唐继忠姜彦兵蒋益董建兴
鞍钢技术 2019年3期
关键词:鲅鱼圈操作法铁口

赵立军,王宝海,唐继忠,姜彦兵,蒋益,董建兴

(鞍钢股份有限公司鲅鱼圈钢铁分公司,辽宁 营口115007)

近年来,国内外多次发生高炉烧穿事故。据不完全统计,2010年至2018年3月约有15座高炉发生烧穿事故,给冶金企业造成重大损失。其中有些事故发生在高炉开炉2~4个月内,多数烧穿事故发生在高炉开炉后的4~7年里。此外,还有20余座2000 m3以上级别高炉虽没有发生烧穿事故,但仍存在炉缸安全隐患[1-2],说明这些高炉在设计、施工质量、日常管理和生产操作等方面存在一定缺陷。

鞍钢股份有限公司鲅鱼圈钢铁分公司炼铁部(以下简称鲅鱼圈炼铁部)有4038 m3高炉2座,其中1号高炉采用了多项先进冶炼技术,如小块焦回收利用技术,板壁结合的软水密闭循环冷却系统,英巴法水渣处理技术,地德式外燃热风炉技术,双预热余热回收燃烧炉技术,喷吹系统采用浓相喷吹技术等。1号高炉于2008年9月6日开炉,实现一次投产成功。投产后,顺行状态良好,冶炼强度逐步提高,日产最高达到10 100 t,利用系数达 2.5 t/(m3·d)。 但2011年6月以后,高炉出现铁口以下炉缸局部环炭温度升高的情况,炉缸出现安全隐患。为保证炉缸安全,延长高炉一代炉役,鲅鱼圈炼铁部采取了一系列护炉措施,效果良好。

1 炉缸存在问题分析

鲅鱼圈炼铁部1号高炉炉缸内衬采用美国UCAR小块炭砖,全部铁口区域以及容易产生象脚侵蚀的区域外环均使用NMD小块炭砖,其余部位使用NMA小块炭砖,炉底采用四层大块UCAR炭砖;无陶瓷杯、炉底炭砖上部采用莫来石砖形成800 mm陶瓷垫保护层;风口采用大块组合灰刚玉砖;炉腹采用了氮化硅结合碳化硅砖;炉腰、炉身下部区域热面喷涂不定形耐火材料,整个炉体为薄壁炉衬结构。炉体软水密闭循环冷却系统分为两个区域:Ⅰ系列和Ⅱ系列。Ⅰ系列主要为炉缸冷却壁供水,Ⅱ系列冷却范围包括铸铁冷却壁、铜冷却壁和铜冷却板,总设计水量为5 704 m3/h,其中炉缸设计冷却水量为2 400 m3/h,水量偏小。

1号高炉于2008年9月6日开炉,投产初期炉缸环炭温度一直处于平稳状态。进入2011年6月后,1#铁口右下部第19层环炭(第三段冷却壁下部)温度明显上升,最高达到523℃(见图1),炉皮温度达到55℃。2012年开始1#铁口右下部第10层环炭 (第二段冷却壁中部)温度开始上升,2016年最高达到513℃。一段时间后4#铁口左侧(靠近1#铁口一侧)第10层环炭温度也开始上升,最高达到501℃(见图2),单块冷却壁水温差最高超过1.0℃,热流强度最高达到52 kW/m2。由于炉皮温度、热流强度、环炭温度彼此相关,均有所升高,认为炉缸异常区域集中在1#、4#铁口之间,理论计算残余炭砖厚度不足400 mm,炉缸出现安全隐患。

图1 1#铁口第19层环炭温度变化趋势

图2 4#铁口第10层环炭温度变化趋势

2 采取的措施

鉴于鲅鱼圈炼铁部1号高炉炉缸已存在安全隐患,为保护炉缸安全,确保高炉稳定顺行,制定高炉长寿运行预案,见表1,并采取如下应对措施。

表1 高炉长寿运行预案

2.1 改造炉缸冷却系统

1号高炉炉体原来的冷却系统为单系统双系列供水冷却,炉缸设计冷却水流量仅为2 400 m3/h,水量小,不能够满足高炉长寿要求。2013年新建了一座软水站,炉体冷却系统为炉缸和炉身各设单独系统供水;使原来的闭路水站为炉身供水冷却,新建的水站单独向炉缸供水冷却。炉缸冷却水流量提高至4 800 m3/h,冷却壁水管流速达到3.0 m/s以上。

2.2 增加在线监测设备

炉缸原设计测温电偶236点,其中每层环碳圆周设测温电偶16点,分布在8个方向上,检测点少,不能全方位涵盖。为加强铁口下方重点防范区域,利用休风机会,增加环炭测温电偶178点,使铁口下方二段每块冷却壁均有测温点;增加有线和无线炉皮测温点200点;增加关键区域分段式水温差测量点142点;增加高清摄像监控8处,基本实现了全方位、全手段、全时段的实时监控。

2.3 长期坚持精料方针

(1)充分发挥大型综合原料场优势,提高混匀造堆质量。进入原料场的铁料,首先按产地、批号采用鳞状堆积方式封堆,封堆后坚持多点取样,取化学成分加权平均值作为该品种参与混匀造堆的化学成分。混匀矿堆积计划要符合22~24万 t大料堆、大于3 500层多料层的基本要求,采取大人字形、变起点、延时定终点、连续往返分层、全自动的堆积方式,要求混匀矿中 σTFe≤0.4、σSiO2≤0.2[3]。

(2)合理配矿,强化烧结,保证烧结矿质量稳定。建立多资源、定硅、控铝的优化配矿模型,实现3种主矿不变的“3+2”固定配矿模式,确保全年配矿稳定,达到烧结矿品位最优化。其中SiO2含量在(5.0±0.10)%范围,Al2O3含量低于 2.0%,保证良好的烧结矿质量。

(3)严格控制K2O、Na2O、Zn等杂质入炉。碱金属及锌在炉内循环富集,既影响高炉长寿,又劣化焦炭质量,破坏高炉顺行。因此,高炉分别以Zn负荷0.15 kg/t、K2O和 Na2O综合负荷2.2 kg/t为标准,隔离烧结电场灰,尽量外卖高炉重力除尘灰和干法灰,不能外卖的运到二期料场围场存放,作为生产含碳素铁碳球团的原料,严格控制碱金属及锌的入炉量。

2.4 优化高炉操作制度

2.4.1 采取“双高”操作法护炉措施

根据高炉破损调查的结果,从炉顶加入焙烧含钛球团,始终维持铁水[Ti]含量在0.10%~0.20%之间,同时,减少富氧量,降低冶炼强度,可以降低铁水环流速度,提高含钛凝结物与内衬黏附性,具有较好的护炉效果。于是,当环炭温度或冷却壁水温差持续上升时,减少富氧量,定期使用钛球;当温度降下来后,停止使用钛球;且为了增加铁水含钛量,每次加入含钛球团后,需保证铁水[Si]含量在0.6%~0.8%之间。但此方法实行后,出现了渣铁粘稠,透气性迅速降低,压量关系紧张,送风风量锐减的状况,破坏了高炉稳定顺行的状态,使产量大幅减低。可以看出,此法虽然护炉效果良好,但是存在产量降低、消耗增加的副作用。因此,必须停止钛球入炉,逐步恢复高炉顺行。

为了消除钛球对高炉顺行的影响,确保高炉维持在适宜的冶炼强度,鲅鱼圈炼铁部通过对标及实验研究,建立了“双高”操作法,即高温高钛操作法。此操作法的核心思想是建立铁水[Si]含量和铁水钛负荷的对称体系,实现最佳护炉效果;建立炉渣渣系二元、三元碱度的平衡体系,达到加钛但不破坏高炉顺行的目的。“双高”操作法各项指标要求见表2。

表2 “双高”操作法各项指标要求

2.4.2 采取“双全”操作法护炉措施

炉缸长寿是一个综合系统管理问题。实际生产经验表明,炉缸耐材受到侵蚀,除了与耐材质量、施工设计有关外,还与高炉实际操作关系密切,主要体现在热制度、送风制度、造渣制度的选择方面。在生产实践中,三大制度除了要分别有益于炉缸长寿外,还必须彼此匹配。当热制度和造渣制度按照“双高”操作护炉法选定后,必须匹配适宜的送风制度,即“双全”操作法。“双全”操作法即即全风全压操作,此操作法的核心思想是吹足风压,吹足风量,以减少富氧量,提高鼓风动能,从而吹透中心,充分活跃炉缸,减少渣铁环流冲刷。

“双全”操作法采取的对应措施是动态局部堵风口和均匀缩风口,具体参数见表1。将最高环炭温度位置正上方的风口堵死,如果温度点发生变化,马上临时休风,更改堵风口的位置。另外,根据设定风口面积,均匀调整风口尺寸,尽量均匀送风。送风风量和热风压力的选择,不必考虑风口面积缩小因素,按照最大风量、正常风压的要求,使鼓风动能在160~190 kJ/s范围。

2.4.3 优化炉前出铁制度

总结炉缸烧穿事故案例,烧穿部位多数位于铁口区域[4]。为了保护铁口区域炭砖,制定有效的出铁制度。固定打泥量,保证铁口深度3.6~3.8 m;使用优质无水炮泥;侧壁温度高时,采用3个铁口轮流出铁,且实行多铁次无间隔出铁,减少单个铁口出铁时间,减少铁口区域渣铁环流冲刷。

3 效果

鲅鱼圈炼铁部1号高炉通过采取一系列护炉措施,特别是“双高双全”操作法,效果较好。2017~2018年炉缸环炭温度得到了有效控制。2017年10月以后,炉缸环炭温度降至200℃以下。截至2018年5月停炉,1号高炉运行9年8个月,护炉操作期长达6年,炉缸状态安全可控,高炉稳定顺行。1号高炉2008~2018年技术经济指标见表3。

表3 1号高炉2008~2018年技术经济指标

由表3可以看出,1号高炉环碳温度升高,采取护炉措施后,运行状态良好,炉况稳定顺行,产量逐渐提高,各种消耗指标受控,长期护炉操作实践效果良好。

4 结语

鞍钢股份有限公司鲅鱼圈钢铁分公司炼铁部1号高炉于2008年9月开炉投产,截至2018年5月停炉,高炉运行9年8个月。前3年属于高炉正常生产期。2011年开始,1#铁口以下炉缸局部第19层环炭温度快速升高到523℃,2012年1#、4#铁口以下局部第10层环炭温度也开始升高,最高达到513℃和501℃,炉缸安全状态受到影响。为保证炉缸安全,提出了“双高双全“操作法,采取了改造炉缸冷却系统、增加在线监测设备、长期坚持精料方针和优化高炉操作制度等一系列护炉措施,使高炉在之后6年的护炉期内稳定顺行,护炉实践效果良好。

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