马头洗选厂集控系统升级改造实践

2018-05-31 07:16:59张绍先
选煤技术 2018年2期
关键词:马头控系统选煤厂

张绍先

(冀中能源峰峰集团 马头洗选厂,河北 邯郸 056045)

马头洗选厂隶属于冀中能源峰峰集团有限公司,是冀中能源集团的主力选煤厂,也是我国“一五”期间由苏联援建的156项重点工程之一。目前,其实际洗选能力在5 Mt/a以上,原煤采用不脱泥方式入选,主选工艺为全重介分选、直接浮选的联合工艺;入选原煤主要来自峰峰集团所属的梧桐庄矿、羊渠河矿、新三矿等,主导产品为十级冶炼精煤,用户主要包括武钢、邯钢、安钢等。

多年来,马头洗选厂坚持以创新管理和科技进步为动力,以信息自动化建设与应用为中心,不断改善生产方式,构建了选煤生产集中控制、重介质密度自动测控、浮选参数自动测控、调车作业集中控制、视频监控、配电自动化等大型信息自动化系统。如今马头洗选厂正向装备现代化、办公信息化、管理精细化、发展科学化、生产智能化方向发展,力争将其建成京津冀最大、全国一流的现代化选煤厂。

1 生产现状

马头洗选厂原集控系统于2006年改造成功并投入运行,随着使用时间的推移,其在运行过程中出现了较多问题,且自动化控制功能和信息化功能不够完善,这不仅不利于生产管理,还不利于各项经济技术指标较好实现,已不能适应日益完善的生产工艺要求。主要原因如下:

(1)随着设备的更新换代,部分备件已退出市场,设备配件的采购与更换得不到保障;随着生产工艺的不断变化,部分旧设备被替换,部分新设备投入应用,原集控系统的控制要求随之改变,不能适应生产工艺的要求。

(2)原集控系统的抗干扰性较差,在生产运行过程中,设备无规律“偷停”的情况时有发生,无法保证稳定生产和安全生产[1]。

(3)原集控系统自成一家,并未融合在一起,导致生产与管理效率低下;其冗余性、可扩展性较差,导致生产系统的运行可靠性、功能多样化受到限制。为了实现协同式作业,需要对原集控系统进行整体性重构[2]。

(4)随着管理水平的提升,生产管理的精细化要求越来越高,自动化水平需要进一步提升。这就需要提高生产过程的控制能力,实现对压力、料位、液位等数据的监控与报警,达到选煤生产的全过程可视和可控管理。

综上所述,马头洗选厂需要借助集控系统升级改造,实现基于生产集控的综合自动化系统的设计与应用,助力各项经济技术指标的提升,并实现减人增效的目标。

2 改造内容

此次生产集控系统升级改造共涉及圆环链、筛机、带式输送机等16大项生产设备,具体改造内容包括设备控制方式的再造、各类信号状态的采集显示与集中管理等,并对岗位应答系统、电铃预警系统及其他控制功能进一步完善,实现多系统的相融相合。

(1)根据生产工艺要求,编写功能丰富、简洁明了的PLC程序,替换原PLC站柜,并搭配先进的硬件设施,提高集控系统的冗余性和可扩展性。针对抗干扰性差、稳定性差的问题,将原生产设备的运行信号由采集接触器常闭触点改为常开触点,并增加隔离继电器,同时将原控制和信号电压全部由DC24V改为AC220V。另外,将原PLC站间的单路电信号传输改为以光纤为媒介的环网连接[3],以保证和实现生产的安全性、高效性、连续性。

(2)将原远程/就地转换旋钮移至上位机上,实现权限的上移、集中管理与操作;优化岗位应答系统、电铃预警系统,并将远程/就地转换按钮替换成急停按钮,以提高操作速度,并保证安全生产与检修[4]。

(3)通过二次控制线路更改,并与PLC程序搭配,实现一键式流程化启停车,以提高设备启停速度与生产自动化水平[5]。每台参控设备对应两个PLC输入点,一个作为设备的运行信号点,一个作为设备急停按钮的状态信号点;其对应两个PLC输出点,一个作为远程/就地转换点,一个作为设备的远程自动启停点。通过上位机组态画面的远程/就地、软解锁/软闭锁、硬解锁/硬闭锁等操作,结合逻辑严谨、各功能相互关联的PLC程序,实现一键式流程化启停车,这有利于提高生产效率。

(4)上位机组态画面的不同样式对应设备的不同状态,其能够清楚地反映设备的运行、停止、远程、就地、解锁、闭锁等状态[6]。为了快速查找故障设备和故障原因,构建了生产报警记录系统,用于查询生产过程中的各种操作记录、设备运行时长等,以大幅缩短故障处理时间。

(5)优化集控系统功能,采集液位、料位、压力、皮带秤等主要技术数据,实现实时监测、报警、记录及集中管理,并自动生成实时趋势曲线[7],达到选煤生产的全过程可控与可视,以提高生产的数据化和信息化水平。

(6)基于生产集控的综合自动化系统,将孤立的分布式视频监控、调度电话通讯等与生产集控系统融合,其集生产控制自动化、生产数据信息化、管理全方位化为一体[8]。这些系统全部集中在新集控室,从而形成综合性的生产指挥中心。

基于生产集控的综合自动化系统结构框图如图1所示。

3 主要创新点

(1)精细化划分系统。重新划分设备所属系统,并将系统细分为灌仓系统、原煤系统、单号系统、双号系统、浓缩系统、产品运输系统等[9],既能按照生产工艺要求依次分步执行,又能根据选择开启某个系统或多个系统,有利于合理组织生产。此外,根据工艺情况、设备启停时间,合理设置设备的启停时间间隔,防止启车时电流冲击过大及停车时“跑煤”等情况的发生。

(2)生产安全性提高。在PLC程序内增加软解锁/软闭锁功能,与现场硬解锁/硬闭锁形成双重保险。在闭锁状态下,关联设备可以互相制约,能够防止“跑、冒、滴、漏”现象的发生和生产事故扩大化;在解锁状态下,通过PLC程序能够实现远程/就地无扰切换。生产过程中单台或多台设备停车或出现故障时,通过解锁与就地转换功能,在不影响整体生产的情况下,检修人员可通过现场急停按钮,断开远程和就地操作模式,以保证检修的安全性;在设备故障恢复后,切换成远程操作模式。这能够大幅提高生产与设备控制的灵活性,避免不必要的生产停车,并降低事故的影响范围[10]。

图1 基于生产集控的综合自动化系统结构框图

(3)监控系统功能丰富。针对生产需求专门设计了一套大屏幕窄逢拼接系统,另外配备了12台42寸液晶监视器,形成一套高清晰度、高智能化、功能完善、技术先进的综合信息显示管理控制系统,这是一个交互式的灵活系统[11],能够实现各类信息屏上显示。监控系统融入了百余个分布式岗位视频监控点,实现了在新集控室远程直观地监视整个厂区各个重要生产环节,使现场情况更加清晰明了,实现了部分岗位无人值守,能够促进减人增效的实施。生产调度通讯系统实现了多方通话、强插、强通、会议、一键接打、录用等功能,功能更加丰富。

4 经济效益

(1)在集控系统升级改造后,生产系统的自动化、信息化管理水平大幅提高,实现了一键式流程化启停车,生产效率大幅提升,工人劳动强度降低,岗位所需工人数量减少,实现了减人增效的目的。全厂配备有300台设备,原来每人看守4台设备,目前每人看守8台设备,岗位工人减少37人,每年节约的人工成本约为150万元。

(2)在集控系统升级改造后,不但实现了安全生产,而且保证了生产的连续性,每月因生产事故影响正常选煤的时间减少约5 h。生产设备的开停效率大幅提高,每月的开停车时间减少20 h,相同时间内的开车时间增加约15 h,设备空载时间减少约25 h。按照处理能力750 t/h计算,每月的原煤入选量增加11 250 t;按照精煤产率55%,销售价格1 000元/t计算,每月因原煤入选量增加产生的经济效益为618万余元。按照设备功率5 500 kW计算,每月因生产系统少运行节约的电能为137 500 kW·h;按照电费单价0.62元/(kW·h)计算,每月节约电费8.50万余元。加上节约的油耗、介耗、设备损耗等约3万余元,预计每年的节支增收总额为7 600万余元。

5 结语

基于生产集控的综合自动化系统的设计与应用,使马头洗选厂成为一个数字化、透明化工厂,不但实现了集控系统与生产工艺的完美融合,达到了生产过程的高度可控与可视,而且提升了自动化、信息化管理水平,达到了节能、高效、减人的目的,有助于各项技术经济指标的顺利完成。这对内起到了实实在在的促进安全生产、提升管理、创造效益等作用,对外起到了行业示范效应。

参考文献:

[1] 崔向龙.选煤厂集控系统分析[J].中国高新技术企业,2012(15):139-140.

[2] 范坤廷,李 波.选煤厂集控系统的设计[J].选煤技术,2011(4):54-55.

[3] 胡良文.选煤技术与设备的选择[J].科技情报开发与经济,2005,15(8):242-243.

[4] 许 翏,王淑英.电气控制与PLC应用[M].北京:机械工业出版社,2005:11-12.

[5] 聂朋伟.可编程控制器在选煤自动化中的应用[J].矿业工程, 2005,3(5):63-64.

[6] 雷晓树.PLC在选煤厂集中控制系统的应用[J].中小企业管理与科技(上旬刊),2011(9):47-48.

[7] 刘东东,刘 珊.张家峁选煤厂集控系统设计[J].选煤技术,2013(2):35-36.

[8] 杨立芳.选煤厂集中控制系统的现状及展望[J].选煤技术,2002(5):53.

[9] 戴少康.选煤工艺设计的思路与方法[M].北京:煤炭工业出版社,2003.

[10] 萧海峰.新型现代化大中型选煤厂集中控制系统设计[J].煤矿设计,2000(10):11.

[11] 刘 淑.多通道大屏幕图像无缝拼接技术研究[D].北京:北京交通大学,2011:39-40.

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