浅谈铸石刮板输送机的技术改造

2017-09-12 06:28:53王斌
山东工业技术 2017年18期
关键词:技术改造

王斌

摘 要:随着采煤技术的不断发展,铸石刮板输送机也得到了重要开发和应用。本文介绍了两种铸石刮板输送机的技术改造方式,分别是XGZ和SGZ系列铸石刮板输送机。根据实际工作经验总结,经技术改造之后,铸石刮板输送机的工作效率明显提升,并延长了使用年限,降低了生产成本。

关键词:铸石刮板输送机;技术改造;XGZ;SGZ

DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.18.087

0 前言

对于铸石刮板输送机来说,是用于煤矿的上下运输以及平港原煤运输的主要工具,具有耐磨性好、槽箱使用寿命长等特点。铸石刮板输送机适用于250度以下的工作环境中,主要运输300mm以下的颗粒、混合物等物质的运输工作。在运输工作中,主要分为单双层运输,并在安装维修方面极为便利,减轻了工作人员的工作压力。

1 铸石刮板输送机的常见故障

从实际工作中来看,传统铸石刮板输送机容易出现以下几种故障:

第一,当铸石槽链出现松动情况时,机头主体的过度跑道容易在工作中被刮板掀起,这样,会使铸石槽出现严重变形,甚至扯断槽链,对运输工作产生严重影响。

第二,由于在煤矿运输工作中,所处环境相对特殊,很多杂物在槽链的带动下进入链轮,最终引起链轮齿破坏或者掉链情况。

第三,在铸石槽的装载设备中,一般都是由铸石块构成槽底,但是这种铸石块较为脆弱,容易因大块煤的冲击力而遭到破坏,如果更换不及时,容易产生较为严重的后果。

第四,对于一般的铸石刮板输送机来说,尾轮的筒长都較短,一旦槽链出现偏斜现象,机尾容易出现掉链现象,严重时会出现断链,影响煤矿运输工作的进行。

基于上述故障情况来说,很容易对煤矿开采工作产生严重影响,因此,人们为了改善这种情况,相关科研人员对铸石刮板输送机进行相应技术改造,有效缓解了铸石刮板输送机故障的发生。

2 XGZ系列铸石刮板输送机的技术改造

XGZ系列铸石刮板输送机可以水平运输,也可以实现倾斜运输,最大倾斜角为20度,具有便于卸料装料、封闭式运行等特点,有效的满足了人们对煤矿开采的需求,在由于长时间的工作,也容易产生上述故障,因此人们对其进行技术改造,其改造方式如下:

2.1 中间槽的改造

XGZ系列铸石刮板输送机的中间槽容易出现铸石脱落现象,导致输送机的运行滑动不平,中间槽底板破坏严重等问题,下面以带宽为1100mm,并带有一定倾斜角度的XGZ铸石刮板输送机的技术改造为例进行详细介绍。

在XGZ铸石刮板输送机工作过程中,很容易出现磨损现象,而且这种磨损现象主要集中的中间槽附近。因此,在铸石过程中,采取分区铺设的方式,有效避免磨损情况的发生。另外,在槽体制造中,利用195mm×295mm×25mm规格的铸石板进行,而且要保证槽体被铸石板牢牢挤压在中间。通过分区铺设,让整个中间槽结构保持较高的稳定性,如果在出现磨损想象严重之时,只需更换铸石板即可,实现了材料的有效节约。

对于XGZ铸石刮板输送机来说,既可以进行双层运输,也可以进行单层运输。在单层运输过程中,由于煤炭全部通过中间槽的底部,这样就会造成中间槽上层的闲置,久而久之,因为刮板和铸石板之间的相互摩擦,中间槽的上层会出现沟痕。对于这种现象来说,可以在上层槽体的铸石板镶嵌在其中,并在槽体两侧用衬板加固,这样可以让中间槽上层增加牢靠性,让铸石板的磨损程度大大降低,延长了中间槽的使用寿命。

另外,设计人员在新型XGZ铸石刮板输送机的中间槽闸门设计中,采用了电动平板闸门,这种闸门在使用过程中操作简单,而且闸门开口较大,可进行大量的煤炭运输工作,增加了工作效率。

2.2 盖板改造

在煤炭运输过程中,运输环境比较潮湿,很容易让XGZ铸石刮板输送机的盖板出现积水情况,因此,设计人员对盖板进行了改造。

一般来说,在中间槽的中间会存在两个盖板,设计人员将盖板通过加工孔,将两个盖板有效连接在一起,并保证相互之间不留缝隙,这样会有效阻止潮湿环境下,积水长期停留在盖板上。另外,在新型盖板设计中加入了观察窗,窗上设有把手,这样,会方便改版损坏时的更换工作。

2.3 机头机尾改造

对于机头架和机尾架来说,几乎都是通过钢板焊接而来的。在XGZ铸石刮板输送机技术改造中,将机头架和机尾架的制作材料换为NM360,这种材料具有很高的抗磨特性,在工作过程中可以提高机头和机尾的使用时间,另外在头架设计过程中设置有观察孔,可以对链条和链轮的磨损情况进行实时观察。

3 SGZ系列铸石刮板输送机的技术改造

在SGZ铸石刮板输送机使用过程中,具有维修简单、运输量大等特点,目前在使用过程中主要由SGZ-640I、SGZ-840等型号,下面以焦作矿务局为例,论述SGZ铸石刮板输送机的技术改造。在焦作矿务局煤矿开采工作中,自1983年开始便开始将SGZ铸石刮板输送机投入到煤炭开采运输中,经过多年的使用和技术改造,取得了很高的效果。

3.1 机头部分的改造工作

首先,为了改善工作过程中的机头跑道的拌链问题,最好的方式就是将机头跑道装置取消,并在机头链轮500mm位置加装托链滚。这种托链滚由合金钢所制,不仅能够有效代替机头跑道,而且还有效避免了拌链情况的发生,降低了槽链的磨损。

其次,箱体内侧靠近落煤孔处安装一个清链器,让链槽和清链器之间留有一定间隙,避免工作中相互影响。但在间隙设定过程中,一定要根据工作情况进行设计,保证间隙合理性,如果间隙设计过大,则不能对槽链上的杂物进行有效清理。根据焦作矿务局工作人员多年的工作经验,该间隙应该保持在3到5mm为宜。经过上述改造之后,有效改善了机头链轮上的槽链掉链现象。endprint

3.2 中部箱体的技术改造

首先,对于SGZ铸石刮板输送机来说,如果没有进行改造,箱体上的跑道宽度只有120mm,在实际运输工作中,能够造成掉链的情况。经过工作人员的细心研究,如果将箱体跑道宽度增加到180mm,那么槽鏈造箱体跑道上就会得到更多的运行空间,避免磨损和掉链情况的发生。

其次,在煤炭装载过程中,可以将箱体中的跑道去掉一部分,这样可以防止形状较大的煤块在运输过程中出现卡死现象,与此同时,可以将装载点出的铸石块进行合理更换,铺设一块长度为1000mm左右的钢板,并在底部用混凝土进行固定。通过上述方式的改造,让SGZ铸石刮板输送机的箱体部分得到合理优化,方便了工作人员对箱体进行检修,也成功避免了掉链、煤块卡壳等现象。

3.3 机尾部分的技术改造

在SGZ铸石刮板输送机工作过程中,与XGZ铸石刮板输送机改造方式类似,但不同的是,SGZ铸石刮板输送机机尾的材质主要是45#钢,在技术改造中,也将此种钢类换成合金铸钢,并将筒长增加到200mm,这样可以有效避免机尾掉链情况的发生。

4 通过技术改造带来的经济效益

通过对两种铸石刮板输送机输送机的技术改造,不仅减少了相关材料的消耗,有效降低了煤炭开采中的煤炭运行费用,就材料费来说,SGZ铸石刮板输送机就可以为煤炭开采企业节省3万多元,,而XGZ铸石刮板输送机更是能够节约4万元以上。与此同时,经过技术改造工作,将两种铸石刮板输送机在工作中的事故率降低到2%,经过计算,每年可以为工作人员省去150多个小时的铸石刮板输送机维修时间,原煤运输量增加了6万多吨,经济效益增加明显。因此,铸石刮板输送机的技术改造值得在全国范围内进行推广。

5 总结

综上所述,通过对铸石刮板输送机进行技术改造,不仅降低了材料的使用成本,还在煤炭运输效率上起到了良好的促进作用。目前,除了本文中的两种型号的铸石刮板输送机技术改造之外,相关人员对各种铸石刮板输送机均实施了技术改造工作,取得了较大的研究成果,成功避免了很多煤炭开采过程中安全事故的发生。

参考文献:

[1]洪晓华.矿井运输提升[M].徐州:中国矿业大学出版社,2009.

[2]张永清,王桂森,吉毅松等.铸石刮板输送机重型化的关键因素[J].煤矿机电,2015(04).

[3]成大先.机械设计手册(第四版)[M].北京:化学工业出版社,2009.

[4]《运输机械设计选用手册》编辑委员会.运输机械设计选用手册[M].北京:化学工业出版社,2009.endprint

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