高爱令(中国石化齐鲁分公司特种设备检测中心,山东 淄博 255400)
电厂锅炉水冷壁爆管原因分析
高爱令(中国石化齐鲁分公司特种设备检测中心,山东 淄博 255400)
本文采用宏观检查、力学性能测试、金相检验等方法对锅炉水冷壁爆管的原因进行了综合分析。结果表明:爆管主要原因是水冷壁管短时严重过热。
锅炉;水冷壁;爆管;短时过热
某电厂3#炉是HG-410/100-11型自然循环液态排渣燃煤锅炉。2016年10月,3#炉给水压力突然降低,汽包水位下降,因泄露严重造成停机。经检查为水冷壁管爆裂,爆裂位置在锅炉后墙中间部位水冷壁垂直段向火侧,标高约17m处。该水冷壁规格为Φ60×5mm,材质为20G。管内介质温度约300-310℃,压力11-11.5MPa,向火侧靠近火焰中心部位温度达1156℃。
水冷壁是锅炉重要的蒸发受热面。布置在炉膛内壁四周或中间,吸收炉膛内高温火焰的辐射热,把水加热并逐渐转变成饱和蒸汽和水的汽水混合物。由于水冷壁的冷却,内壁温度大大降低,也防止结渣及熔渣对炉墙的腐蚀,减少炉墙的厚度和重量。[1]
为找出该水冷壁爆管原因,以爆口处为中心,截取上下各500mm,总计1000mm直管段为试样,采用宏观检查、化学成分分析、金相检验等方法对爆管原因进行分析。
1.1 宏观形貌与特征
宏观检查发现试样爆口处位于向火侧,沿纵向撕裂。外观呈均匀腐蚀,无明显氧化皮;内表面未见结焦结垢。爆口形状呈喇叭口状,最大长度为115mm,最大宽度为35mm。边缘呈刀刃状,尖锐锋利,管径涨粗可见明显塑性变形,爆口附近未发现有明显纵向裂纹属于韧性断裂,符合短时过热爆管特征。短时过热爆管是指锅炉受热面管子在运行中由于工作条件恶化,部分管壁温度短期内快速上升,温度可以达到钢的下临界点Ac1,甚至上临界点Ac3以上。管子的向火侧产生塑性变形、管径涨粗,管壁减薄,强度明显下降,最终无法承受内压而爆管。[1]在试样上取三个分析部位:1#为向火侧爆口附近;2#为远离爆口约400mm处;3#为爆口背火侧。
1.2 管径、壁厚测量
对试样打磨,用游标卡尺测量爆口中心最大开口处、两侧尖端上部、下部等部位管径。结果:最大开口处66.7mm,上下尖端分别为60.5mm、60.4mm。。壁厚测量:爆口边缘处厚度最薄减至2.3mm,远离爆口处壁厚测量4.4mm。可见爆口处胀粗、边缘明显减薄。
1.3 化学成分分析
该水冷壁管所用材质为20G。20G是优质碳素结构钢,广泛应用于壁温≤480℃的受热面管子,对应技术参数可见选材正确。对试样1#、3#部位进行定量直读式光谱分析,分析结果见表1。对比可见,试样化学成分符合GB5310-2008《高压锅炉用无缝钢管》[2]要求。
表1 化学成分(Wt%)
1.4 硬度测量
按GB/T231.1-2009《金属材料布氏硬度实验》要求[3]对1#、2#、3#分析部位进行硬度测量,1#硬度91HB;2#硬度113HB;3#硬度129.6HB。可见1#、2#硬度偏低,3#硬度正常。表明向火侧材质发生了微观损伤。
1.5 金相检验
对1#、2#部位取样,用4%硝酸酒精浸蚀后,在显微镜下观察金相组织,结果如下:1#部位金相组织为:铁素体和珠光体,珠光体区域中碳化物已分散,逐渐向晶界扩散,分布不均匀,呈明显带状沿水冷壁管轴向分布。依据DL/T 674-1999《火电厂用20号钢珠光体球化评级标准》[4],珠光体球化级别为4.5级严重球化。2#部位金相组织为:铁素体和珠光体,珠光体区域中碳化物已分散,并逐渐向晶界扩散,形态尚明显。珠光体球化级别为3级轻度球化。
珠光体在高温作用下,形状和尺寸会发生变化,片层状渗碳体组织逐渐变为球状。温度越高,球化进行的越快。
根据爆口宏观形貌、壁厚、硬度测量和金相分析显示该试样具有短时过热特征。利用内窥镜对该水冷壁管及下联箱检查,发现下联箱接管处淤积了一些切割熔渣和金属块状物。从而确定爆管原因是水冷壁管长期在高温下服役,金相组织出现老化,材料性能下降。由于接管处淤积异物使管内循环水流动过缓,冷却不佳造成短时急剧过热,管壁向火侧胀粗、管壁减薄,在管内介质压力作用下发生爆裂。
[1]周昕.火力发电厂锅炉受热面失效分析与防护[M].北京:中国电力出版社,2004:47-48.
[2]GB 5310-2008高压锅炉用无缝钢管[S].
[3]GB/T231.1-2009《金属材料布氏硬度实验》[S].
[4]DL/T 674-1999火电厂用20号钢珠光体球化评级标准[S].
高爱令(1974-),女,工程师,中国石化齐鲁分公司特种设备检测中心,从事承压类特种设备检验工作。