苗国庆(肥城矿业集团单县能源有限责任公司,山东 单县 274300)
人工假顶下综采工作面快速安装回撤技术研究
苗国庆
(肥城矿业集团单县能源有限责任公司,山东 单县 274300)
摘 要:针对上中分层开采时间较长,顶板破碎,对下分层综采工作面下的安装回撤通过研究,解决了人工假顶复采工作面的安装回撤难题。
关键词:人工假顶;复采;安装回撤;顶板管理
1.1 井下位置及邻区采掘情况
复采区域井下位于原3800采区东翼的3805-Ⅰ、3807-Ⅰ工作面内,开采标高为-234.5m~-159.2m。本区域东侧为F30断层,断层以东未开拓;西侧为CF3断层,断层以西的八采区已回采完毕;南侧为3803工作面;北侧为3809-Ⅰ工作面,均已回采完毕。煤3上、中分层工作面已采。
1.2 工作面地质构造情况
该区域煤层倾向 N17°W~ N38°W,走向变化不大。煤层倾角14°~18°,平均16°。
据现有资料分析,该区域地质构造简单。东侧为倾向正断层F30断层(H=35m),西侧为CF3斜交逆断层。
1.3 煤层情况
该区域煤3两极厚4.80~6.15m,平均厚5.73,下部含一层厚0~1.95m的粘土岩或粉砂岩夹石,赋存不稳定,平均厚0.29m,f=2~4,局部夹石厚度超过0.7m, 夹石以下形成煤3-2,煤3-2厚0.15m,达不到最低可采厚度,不可采。上中两分层已采,已采煤厚4.66m,剩余煤厚平均1.30m,其中夹石厚0~0.39m,平均厚0.26m。
煤3上距煤1间距平均20.93 m。
1.4 煤层顶底板情况
煤层直接顶为铁丝网人工假顶,上覆采空区岩块胶结程度差,当铁丝网破损时,易冒落。直接底为粘土岩,平均厚度0.85m,浅灰色,团块状构造,遇水易软化膨胀,富含植物根化石,f=3。
复采区域布置两个工作面, 3800(Ⅰ)工作面和3800(Ⅱ)工作面,3800(Ⅰ)工作面现已回采完毕。
1.5 工作面机械装备
工作面采用走向长壁后退式采煤法,顶板支护使用ZY3000/08/18型液压支架,采空区处理为全部垮落法。工作面运输机为SGZ-630/220型刮板输送机,采煤机使用MG132/310-BW型双滚筒采煤机。
2.1 工作面安装期间切眼的顶板支护
综采支架安装及回采过程中解决的难题:要在下分层工作面推行综采工艺,必须首先解决切眼安装这一难题,其次要解决大断面巷道支护和人工假顶下坠等问题。
原切眼为净里2.2m的铁棚架棚支护,梯形断面,顶板完好,开宽后切眼宽度5.2m。切眼采用4.2m花边长钢梁和HDJB-1000铰接顶梁配合单体液压支柱作为永久支护,排距800mm,每排使用4颗液压支柱,花边钢梁和铰接顶梁端头处各支设1棵支柱,中间2颗支柱间距2.0m,距两端头支柱分别为1.8m和1.0m,支柱上端均顶牢4.2m花边长钢梁和HDJB-1000铰接顶梁,下端支在实底上,支柱垫铁鞋(直径0.38m),顺巷道方向按排拒在支柱上端以下0.5m处拴牢防倒绳。切眼巷道花边钢梁上方铺设网格式铁路,铁路间距为0.8m,铁路型号不小于15Kg/m,顺向铁路长为3.2m,横向铁路长为4.0m。棚梁上方支柱初撑力不得低于90kN。
2.2 工作面回撤期间的顶板支护
当工作面推采位置距停采线10m时,开始在支架上方铺设金属菱形网,规格为6×1.2m2, 采高要严格控制在2.0m,当工作面推采位置距停采线8.0m时,在支架顶梁与金属菱形网之间开始拉钢丝绳,钢丝绳要求走向间距1.2m,绳径在Φ21.5mm以上,共拉设5根钢丝绳,拉设钢丝绳时用联网铁丝将钢丝绳固定在金属菱形网上,固定扣间隔不超过0.5m,每根钢丝绳在工作面两端头要留有至少2m余量,以备固定;当综采支架顶梁前端距停采线3.0m时,支架上方老空侧金属网能落到底板时,综采支架停止前移,根据现场实际情况,在支架顶梁上托钢梁加强支护,每架支架使用两根4.2m长钢梁支护,间距0.75m,插入综采支架前梁的长度要在0.5m以上,工作面向前推进一个循环,采煤机割煤后,将支架上的花边长钢梁窜到煤帮,打贴帮柱,每架三棵,最终保证不低于3.0m的回撤通道,由于顶板为人工假顶,在压力变大顶板发生垂网漏顶时,在4.2m长钢梁上方沿倾向铺设1.0m废旧工字钢加强背顶,间距1.0m,保证回撤通道高度不低于2.0m。
2.3 上下两巷的超前支护
3800(I)综采面上风道、运中巷采用梯形铁棚作为永久支护,巷道断面规格:净宽×高=2.2×2.0m。两巷超前支护距离从煤壁算起均不低于50m使用单体液压支柱配合HDJB-1000型金属铰接顶梁进行超前维护。当两巷因顶板胶结差、压力大,巷道支护变形、背顶铁丝网垂网严重,在架设抬棚超前支护时用废旧11﹟矿用工字钢(L=1.5-1.8m)架设于巷道原有铁棚棚档的中间加强背顶,由于上下两巷延长了超前支护距离及顶板破碎时加强了支护,3800(I)综采面推采过程中两巷变形较小,保证巷道高度不低于1.8m,取得了较好的支护效果。
(1)积极回收煤炭资源。在煤炭形势不景气的情况下,我矿积极找煤扩量,3800东翼采区进行了复采,3800(I)综采面现已回采完毕,回收煤炭资源3.5万吨,下一步对3800(Ⅱ)综采面进行回采,储量3.2万吨,共多回收煤炭资源6.7万吨,为我矿创直接利润161万元。
(2)实现了工作面的快速安装回撤。由于针对下分层顶板为人工假顶比较破碎的特点,对顶板高度重视,安装回撤通道维护比较到位,整个通道在安装回撤期间变形较小,为实现下分层综采工作面快速安装回撤提供了必要条件。
(3)在正常推采过程中必要时在顶梁上穿长钢梁超前维护,除及时维护顶板外还要加快工作面推进速度,减少支架的升降频率,防止人为的对顶板造成二次破坏。
综采工作面安装回撤期间的顶板管理是煤矿安全生产中的重要环节,分层开采工作面综采工艺的应用成功,解决了下分层的开采工艺以及围岩控制技术上的短缺问题;同时提高了煤矿年生产量、机械化程度。
作者简介:苗国庆(1988-),男,山东定陶人,主要从事:专业技术工作。
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2016.02.243