摘 要:文章研制一种圆周检测控制装置。在卷烟生产过程中,由于滤棒的圆周不稳定,卷接操作工难以精确控制烟支卷制精度,是造成烟支嘴头皱形成的原因之一,影响了卷烟生产质量,因此提高滤棒圆周的加工精度,对于提高卷烟生产加工稳定性有着重要作用。在工业技术日新月异的今天,电气控制“数字化”取代“模拟化”已成必然趋势。现有成型机“滤棒直径控制系统”数字化技术改进势在必行!为此,我们设计了先进的滤棒圆周在线监控系统。
关键词:检测;在线监控;圆周
1 概述
1.1 选题的目的和意义
Protos卷烟机组是我国烟草行业卷烟的主力机型,烟支圆周是卷烟产品的一项重要物理指标,测定卷烟圆周是国标规定的重要检验内容之一。但该机型的在线圆周显示及自动控制目前还是空白,如果卷烟圆周或圆度误差超标,卷烟进行卷接时就会出现卷接不严、漏气的现象,将直接影响卷烟的生产质量和效率。所以,研究和开发卷烟圆周在线测量控制装置有着很大的必要性和重要性。
1.2 国内外发展及现状
国内有一些科研机构曾对卷烟机组圆周测量控制做过一些调研分析,但都只是停留在理论分析的层面,还未有实际运用到生产中的成功案例。近年来,光电耦合器件CCD(Charge Coupled Devices)是机器视觉里的关键器件,它作为一种非常有效的快速、非接触测量手段,已经被广泛地运用到工业的生产当中。CCD器件具有体积小、高速、功耗低、噪声小、可靠性高、不怕震动、输出线性好等一系列显著的优点。用它构成的图像测量系统无需配置复杂的机械运动部件,减小了误差来源,同时它对外界环境也没特殊要求,所以非常适合于高速在线的高精度非接触测量。所以把它运用到烟支的圆周在线测量是非常适合的,也是必然的。
2 圆周检测控制装置的主要内容
2.1 测量装置的组成
(1)测量探头:采用CCD成像技术设计一种激光发射,CCD接收的X/Y组合的检测头。传感器将香烟圆周转换成图像信号。(2)主控制器单元:进行图像分析换算成圆周周长值,并执行控制烟腔调整结构。(3)人机界面:各项参数设置,及故障显示。(4)电机控制单元:控制烟腔调整机构的行程大小。
2.2 检测装置的基本原理
测量时,烟条经过检测区域,在激光照射下从而在CCD上形成烟条的阴影以及边缘的衍射波纹,通过高精度CCD上接收到的带有坐标信息的衍射波和阴影的分析,采用软件算法,得出烟支的外径值。主控制系统采用ARM7单片机系统,当烟条圆周超过设定范围时,进行报警和控制电机。人机界面采用触摸屏,实时显示当前圆周值和工作状态,并可设定系统的各种参数。
2.3 软件设计
控制器软件主程序流程图,如图1所示。
3 圆周在线监控系统应用于KDF2成型机,实现了以下功能
(1)滤棒圆周大小数字显示,操作人员感觉直观。(2)可任意设定滤棒圆周大小超标值,超标滤棒能被自动剔除。(3)根据所设定的控制标准,超标就能自动调节滤棒圆周大小。(4)可实现任意调控滤棒圆周大小,满足多规格滤棒圆周的生产要求。(5)触摸屏式人机界面提供了良好的人机对话功能,给系统的操作维护提供了方便。
4 维护说明
(1)定期检查清理滤棒测量嘴里的灰尘,以免被胶或者其他污物堵塞。(2)定期检查气路有无堵塞,压力表指示是否是正常值,气源输入气压压力范围0.3-0.4Mpa。(3)滤棒成型部分压板和滤棒圆周控制电机应接触良好。
5 常见故障分析
工作状态:绿灯表示正常,红灯表示出现故障。
5.1 当滤棒圆周偏粗或者偏细指示灯不停闪烁
请检查控制限是否设置过小,如果控制限正常,可能是布带磨损太大,请更换布带。
5.2 设备开车生产,当测量值均值偏高或是偏低
自动状态下,只要校准圆周值即可;按向下的箭头,可使圆周值变小,按向上箭头可以使圆周值变大,只要和实际值一样即可。
5.3 滤棒圆周失控
首先查看控制限设置是否正确,若正确请检查滤棒成型机成型部分压板和控制电机是否脱离,从而造成滤棒圆周失控。
6 结束语
随着单片机技术的迅速发展,单片机价格不断降低,而功能越来越强。其灵活方便,可控性好的特点非常适合对一些小型设备进行升级改造,在一些大型设备上可以作为PLC应用的补充,实现一些局部的智能化应用。
参考文献
[1]徐爱钧,彭秀华.单片机高级语言c51应用程序设计[M].电子工业出版社,2000.
[2]何立民.MCS-51单片机应用系统设计[M].北京航空航天大学出版社,1992.