西北某石化公司1.6Mt/a催化裂化装置余热锅炉设计

2015-11-02 11:43:05高银民上海宁松热能科技有限公司上海200086
化工管理 2015年19期
关键词:吹灰省煤器过热器

高银民(上海宁松热能科技有限公司, 上海 200086)

西北某石化公司1.6Mt/a催化裂化装置余热锅炉设计

高银民(上海宁松热能科技有限公司, 上海 200086)

针对西北某石化公司1.6Mt/a催化裂化装置尾部烟气污染物排放超标,给环境带来严重的危害,余热锅炉排烟温度240℃,高温烟气的排放导致装置能耗偏高,影响装置经济效益,同时影响尾部布置脱硫工程。随着国家环保要求进一步提高,2014年该厂为节能减排及烟气排放达标,新增烟气脱硫、脱硝装置。由于脱硝工艺要求进脱硝反应器的烟气温度在300~400℃范围内,布置脱硝装置需要较大空间,而现锅炉周边无足够的场地,故设计新的余热锅炉以布置脱硝装置,同时降低排烟温度。新设计时对余热锅炉受热面进行模块式设计,将再生高温烟气全部经过余热锅炉回收,排烟温度降到160℃以下,提高装置效率。同时满足脱硝装置的布置,降低NOx的排放。

余热锅炉;模块化;节能减排(NOx、SOx及颗粒物减排)

0 引言

西北某石化公司1.6Mt/a催化裂化炼油装置加工原料为长庆原油,重油催化裂化装置加工原料为常压渣油大于375℃馏分,原料中氮元素含量约2700ppm,运行方案为汽油方案,采用中国石油大学两段提升管催化裂化(TSRFCC)技术,两器运行方式为并列式,再生方式采用完全再生方式,无补燃。

1 改造方案

1.1 热平衡核算

对装置进行整体的热量平衡计算,确定合理的上水温度,算出装置外来的中压饱和蒸汽量,完全再生烟气除了过热装置外来的中压饱和蒸汽量之外,通过加热装置的给水,让排烟温度降低到160℃左右。

表1 改造前装置参数:

通过核算,外取热和油浆蒸发器(外来中压饱和蒸汽来源)的热负荷为67729kW,

也就是每小时115t温度从160℃水变为中压饱和蒸汽吸收的热量,而炼油厂的工艺运行参数都很平稳,变化不大。再加上224940Nm3/h高温完全再生烟气从488℃降到160℃释放出的热量,去除掉散热损失,就是余热锅炉和装置产最大量中压蒸汽时吸收的热量。

核算后的参数如下:

表2

1.2 受热面参数计算

表3

表4 给水预热器性能参数

由于烟气中含有0.01%的SO2,8.84%水蒸气,SO2转化SO2转化率按3%计算,按照荷兰A.G.okkes方程计算得出,酸露点温度为122℃,为了防止酸露点腐蚀低温省煤器,低温省煤器采用自预热式省煤器,将给水温度从104℃提高到135℃,彻底避免低温区省煤器受热面管子露点腐蚀,由于管子壁温是和传热系数大的接触流体温度相近,而水的传热系数远远的大于烟气。

1.3 结构布置

余热锅炉各受热面均采用翅片蛇行管结构,顺排布置,用翅片管做换热元件,大量增加了受热面积,从而减小了过热器和省煤器的体积,降低流动阻力。由于脱硝工艺采用SCR 脱硝方式,要求进SCR脱硝反应器的烟气温度在300~400℃范围内,此温度恰好在低温过热器(上)和低温过热器(下)模块之间,因此脱硝喷氨设备安装于此位置。

为了安装方便,保证设备质量,设备采用模块化结构。各受热面换热管束与集箱的焊接、拍片及水压试验均在制造厂组装完成,运至安装现场吊装就位(支撑在余热锅炉钢结构上)后,只需用烟道将其连接。其中高温过热器(一个模块)采用内保温,衬里结构;低温过热器(上)(一个模块)、喷氨模块、脱硝反应器(两个模块)、低温过热器(下)(一个模块)、低压过热器与高温省煤器(共一个模块)和低温省煤器(二个模块)采用外保温。

脱硫和除尘采用WGS技术,布置在余热锅炉尾部,160℃排烟温度经过脱硫和除尘后经烟囱排放,脱硫装置分为湿法洗涤和废液处理(PTU)两部分,其中湿法洗涤部分,利用洗涤液将催化烟气中的硫化物脱除,同时洗涤催化烟气中的粉尘颗粒,废液处理部分将催化剂颗粒经压滤脱出,并将废液氧化,保证外排烟气中硫化物和粉尘各项指标合格。

1.4 吹灰器布置

锅炉积灰是影响锅炉性能的重要原因之一,所以用吹灰器清灰是保证锅炉正常高效运行重要措施之一。根据本公司七十余套催化装置新建或改造余热锅炉成功经验,结合本次改造后余热锅炉结构特点,高温过热器和低温过热器(上)采用并联式脉冲激波吹灰器进行吹灰,其中高温过热器布置8台激波吹灰器,低温过热器(上)布置6台激波吹灰器,脱硝反应器采用耙式蒸汽吹灰器和声波吹灰器混合吹灰,每个脱硝反应模块布置2台耙式蒸汽吹灰器和4台声波吹灰器,脱硝反应器以下模块采用脉冲激波配合耙式蒸汽吹灰器。低温过热器(下)和省煤器每个受热面模块各布置2台耙式吹灰器和6台激波吹灰器。

本次改造余热锅炉一共布置38台激波吹灰器,12台耙式蒸汽吹灰器,8台声波吹灰器。12台耙式蒸汽吹灰器共用一套就地控制柜,定期吹灰。8台声波吹灰器共用一套就地控制柜,定期吹灰。38台激波吹灰器采用一套就地控制柜PLC控制,定时吹灰。三种吹灰器相互协作,各自定期吹灰,确保有效清除受热面表面灰垢。

2 改造效果

在2014年大检修期间对新增余热锅炉进行了安装,施工周期2个月,在催化裂化装置正常开车,新增余热锅炉投运后,催化裂化装置产生的中压饱和蒸汽全部进入余热锅炉过热,催化裂化装置完全再生烟气(约224940Nm3/h)全部经过余热锅炉放热,催化裂化装置产1.25MPa低压饱和蒸汽(10t/h)进新增余热锅炉低压过热器过热。改造后装置上水温度提高到180℃,催化裂化装置比原来多产5.7t/h中压饱和蒸汽,中压过热蒸汽按250元/t计算,一年8400h可产生经济效益1197万元。10t/h低压过热蒸汽按180元/t计算,一年8400h可产生经济效益1512万元。综上所述,年产生经济效益2709万元。

3 结语

该石化公司对催化裂化装置尾部余热回收进行改造后,将排烟温度由240℃降到160℃,提高了装置效率,为催化裂化装置增设烟气脱硝脱硫、脱颗粒物的设施提供了条件。烟气脱硝脱硫、脱颗粒物的设施投运后重油催化裂化外排烟气中二氧化硫、氮氧化物、颗粒物的浓度分别降至200mg/Nm3(dry)、200mg/Nm3(dry)和50mg/Nm3(dry)以下,每年减少二氧化硫排放约510吨,氮氧化物排放约275吨,减少颗粒物排放量约220吨,催化裂化装置烟气中各污染物达标排放。不仅解决了长期困扰公司环境污染治理的难题,使主要污染物实现稳定达标排放,为改善当地的空气质量,增进企地关系和谐发展有着十分重要的意义,具有良好的社会效益。

[1]杨飏.氮氧化物减排技术与脱硝工程[M].冶金工业出版社,2007-01-01.

[2]杨飏.二氧化硫减排技术与烟气脱硫工程.冶金工业出版社, 2004-1-1.

[3]大气污染物综合排放标准[S]. GB 16297-2015.

[4]石油炼制工业污染物排放标准[S]. GB 31570-2015.

[5] 冯俊凯.锅炉原理及计算[M].科学出版社,2003-07-01.

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