柳红营(山东电力建设第三工程公司,山东 青岛 266100)
海外电站项目#3高加泄漏的分析和预防
柳红营
(山东电力建设第三工程公司,山东青岛266100)
摘要:山东电力建设第三工程公司海外600MW机组高加加热器出现泄漏的情况很多,特别是#3高加出现的较多,堵管数率很高,给公司的经济效益带来极大影响。此次课题主要是对600MW机组#3高加的泄漏原因进行分析和预防。
关键词:#3高压加热器;600MW端差泄漏疏水;高加泄漏
高加的作用是用汽轮机的抽汽来加热锅炉给水,以提高机组的热效率。高压给水加热器为U形传热器、双流程,水室采用自密封结构。高压加热器按安置形式可分为:倒置立式、顺置立式和卧式三大类。我公司海外项目高加布置方式全部采用卧式布置。
高加所在的系统属于给水系统,按照其设计特点可分为过热蒸汽冷却段、凝结段和疏水冷却段。过热蒸汽冷却段是利用抽汽的一部分显热来提高给水温度的。它位于给水出口侧,凝结段是利用蒸汽冷凝时的潜热加热给水的;它位于过热蒸汽冷却段和疏水冷却段之间。疏水冷却段是把离开凝结段的疏水的热量传给进入加热器的给水,它位于给水进口侧,他和过热蒸汽冷却端的管束都由包壳板密闭。
根据海外机组的运行情况来看,印度一部、印度四部、印度五部、沙特拉比格项目部均发生过高加泄漏,并且大多是#3高加泄漏,其中印度五部#1机组#3高加2013年后半年4个月内就泄漏3次,属于所有项目部#3高加泄漏最频繁的项目,为此,有必要对#3高加的泄漏进行专门的分析和研究。
(1)高加泄漏后,泄漏管喷出的高压给水会不断冲击其他管束,加剧其他管束的泄漏,故必须立即紧急解列高加,尽可能降低对其他管束的破坏。
(2)高加泄漏后,高加水位会升高,如果投水位自动,高加疏水调节们会自动调节,随着水位变化,疏水调节门开度会上下波动。当泄漏量很大,水位调节失去作用时,水位会急剧升高。如果水位保护不动作时,会造成水冲击事故。
(3)高加解列后,给水温度降低,为使锅炉能够满足机组负荷,则必须相应增加煤耗、电耗,十分不经济。
(4)高加停运后,汽轮机末几级蒸汽流量增大,湿度增大,会加剧叶片的侵蚀。
(5)高压加热器因泄漏而停运,会影响机组出力。为了机组安全,就必须降低或限制汽轮机的负荷,不经济。
(6)高加泄漏后,每次处理周期长达1-2天,当系统不严密时,则高加需要冷却时间会加长,直接影响高加投入率。
(1)运行中高加端差调整不及时。机组运行规程规定,高压加热器下端差正常5.6——8℃。下端差大的危害是由于疏水水位低,部分抽汽未凝结即进入下一级,排挤下一级抽汽,影响机组运行经济性。另一方面部分抽汽直接进入下一级,导致疏水管道振动。长时间运行会导致汽水混流冲蚀性危害,汽水混流冲蚀则会造成高加管束振动,振动会使高加管束之间发生碰磨或疲劳断裂。
由于业主运行人员(特别是印度运行值班员)运行调整意识极差,设备启动正常后,机组一旦投入自动,基本不进行监视和调整,水位大幅度波动或水位自动解除后,没有及时发现,更未及时处理,致使高加端差波动很大。例如印度嘉佳项目部#1机组#3高加2013 年2月份到7月份的下端差控制情况见下表,下端差有时可达32-33℃。
(2)高加受到的化学腐蚀。机组给水品质规定:给水容氧<7μg/ L,PH值为9.0—9.4,铁离子≤10μg/L。给水容氧长期超标,将造成高加U型钢管管壁腐蚀而变薄,钢管与管板间的胀口受腐蚀而松弛,长期运行造成泄漏。而给水中铁离子长期超标说明给水系统已受到腐蚀,如果给水系统的高加受到腐蚀,换热管管壁也会变薄,钢管与管板间胀口处受腐蚀会逐级松弛,长期冲刷运行会导致高加泄露。
海外业主对给水品质不重视,造成化学水质经常会脱离正常范围。下表是印度嘉佳项目部#1机组#3高加2013年1月份到4月份的铁离子超标情况,最大可达到35μg/L:
(3)高加投退温度变化率对高压造成的热冲击。海外业主在投高加时候基本不考虑温度变化率(温度变化率每小时不大于56℃),例如印度一部嘉苏古达项目部2013年机组高加投退情况,见下表。
高加 投入日期平均温升率℃/ min总投入时间min最大温升率℃/ min最大升温率持续时间min 2013.3.19 5 53 27.3 3 2013.4.11 2.8 39 8.5 7 2013.4.12 2.7 39 8.2 7 2013.4.14 3.6 35 8 4 2013.4.16 1.3 41 10 4 #7机组 #3高加2013.3.9 2.7 61 18 5 2013.4.14 2.9 37 13.7 4 2013.4.18 5.6 21 25 2 #9机组 #3高加
再比如沙特拉比格2013年3月4日至2013年6月15日#3高加投入、退出温升率统计如下,见下表。
投入日期 平均温升率℃/min总投入时间min最大温升率℃/min最大升温率持续时间min备注2013.03.04 4.12 53分20秒 12.96 6分40秒 高加投入2013.04.15 0.68 22分钟 1.25 5分钟 高加退出2013.04.22 2.625 140分钟 8.25 10分钟 高加投入2013.05.02 4.689 98分钟 7.88 8分钟 高加投入2013.05.17 8.63 23分钟 20.06 17分钟 高加退出2013.06.15 2.73 102分40秒 5.95 25分40秒 高加投入
如此大的温度变化率(最高27.3/min),使加热器U型管以及焊口焊缝遭受激烈的温度交变热应力冲击,长期累积会导致高加泄漏。
(4)高加每次停运查漏堵焊时,检修质量不过关。主要有:1)查漏,泄漏的U型管未全部找出来,再次启动后造成更多的管束被冲刷泄漏;2)堵焊,个别管束焊接工艺不到位,导致运行后不久又泄漏。
(5)高加停运后判断不当,未经处理又重新启动运行,导致出现大面积管束二次损失,甚至大片泄露。
比如印度嘉佳项目部#1600MW机组冷态启动,6月26日17时,发现3#高加出现泄漏现象,27日3#高加解列(从发现泄漏到高加解列将近21个小时)。因值班人员误判,高加解列后又再次投运,加热器带病运行50多小时后解列。用压缩空气检查发现26根换热管泄漏,有三处泄漏较集中(A区域11根泄漏,B区域6根泄漏,C区域3根泄漏),其余均是单根泄漏且分布较分散,但大致在距加热器中心544~617mm的水平区间。
(6)高加停运后保养措施不当,未按厂家工艺要求进行保养。
(7)高加每次停运后,未进行探伤检测。由于海外业主的检修工艺和条件有限,基本不进行探伤检测,给高加下次运行带来严重隐患。
(8)在高加U型钢管堵焊时,堵头与钢材材质不同,同样给高加运行带来隐患。
(1)高加海运途中避免受潮腐蚀,到达港口后如长期无法运输,应做好保养措施;
(2)首次开口的高加要做好金属内表面清洁工作,去除锈蚀和其他杂物;
(3)高加吊运安装时应避免碰撞,以免管束出现内伤;
(4)高加启停和运行过程中注意排尽空气;
(5)运行调整中注意保持水位在规定范围内,切勿过高过低,保证高压加热器传热端差在合理范围内;
(6)保持机组负荷变化曲线平稳。从以下方面保证:机组运行过程中负荷变化率每分钟不大于3MW,汽压变化率每分钟不大于0.05MPa,温度变化率每小时不大于56℃,保持在每分钟0.5—1℃之间;在机高加投退或事故情况下,要迅速切断高加汽侧和水侧,以免高加管束急剧膨胀或收缩而导致应力集中而发生泄漏。
(7)高压加热器在投停时要严格控制温度变化率。高加投退过程中,严格控制给水温度变化率不应大于1.1℃/min,最大不应超过1.8℃/min;
(8)做好化验工作,象给水溶解氧(小于7)、PH(9-9.4),当给水中Na+、铁离子、氯离子超标时及时分析,必要时退出高加运行;
(9)高加停运后做好保养工作。汽侧充氮,水侧冲入合格的凝结水。长期停运的机组还要有专门的防腐措施;
(10)高加泄露后把好处理工艺关,特别是焊接质量,必要时做探伤处理,要有专门的验收机构,杜绝出现再返工现象。
参考文献:
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[2]王松岭.流体力学[M].北京:中国电力出版社,2004.
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