王永勤 闫春生
多氟多化工股份有限公司 454006
随着市场竞争的日益激烈,产品质量是企业生存与发展、取得竞争优势的关键所在。竞争实质就是产品质量的竞争,因此众多企业纷纷从质量入手,去赢得市场,从而对产品管理提出了更高的要求。统计过程控制作为一种提高产品质量和保证能力的重要技术措施,可以帮助企业降低废品率,提高产品质量,增加企业效益,推进全面质量管理,正在受到越来越多企业的重视和采用。
1.统计过程控制的概念
统计过程控制(SPC)是一种借助数理统计方法的过程控制工具。它对生产过程进行分析评价,根据反馈信息及时发现系统性因素出现的征兆,并采取措施消除其影响,使过程维持在仅受随机性因素影响的受控状态,以达到控制质量的目的。
2.统计过程控制的常用工具——控制图
(1)控制图的概念及原理
控制图是对过程质量加以测定、记录从而进行控制管理的一种科学方法设计的图。图上有中心线(CL)、上控制限(UCL)和下控制限(LCL),并有按时间顺序抽取的样本统计量数值的描点序列,如图1所示。
根据来源不同,质量因素可以分为人、机、料、法、环五个方面。但从对质量的影响大小来看,质量因素可分为偶然因素与异常因素两类。偶然因素是始终存在的,对质量的影响微小,但难以除去;异常因素则有时存在,对质量影响大,但不难除去。
(2)控制图判定准则
(1)判稳准则①连续25个点子都在控制界限内;②连续35个点子至多1个点子落在控制界限外;③连续100个点子至多2个电子落在控制界限外;(2)判异准则①点出界就判异;②界内点排列不随机判异:a、连续9点落在中心线同一侧b、连续6点递增或递减;c、连续14点中相邻点交替上下;d、连续3点中有2点落在中心线同一侧的B区以外;e、连续5点中有4点落在中心线同一侧的C区以外;f、连续15点落在中心线两侧的C区内;g、连续8点落在中心线两侧且无一在C区内。
过程能力是指处于稳定的、标准的条件下的过程实际加工能力。它反应了过程在统计受控状态下的变差大小。它是由造成变差的普通原因确定的,通常代表过程本身的最佳性能,与技术(公差)规范无关。通常用CP和CPK来表示过程能力满足技术规范的程度。
1.数据样本以2013年六氟磷酸锂的酸度质量指标为例,每月按照不同的结晶釜随机抽取7组数据,12个样本,共84组数据进行分析。
2.统计分析工具
Minitab软件是MINITAB公司开发的一款统计技术数据处理软件。它包含丰富的统计数据信息,既可以进行数据分析处理,又可以进行图形分析对比,同时对未来进行预测。
它具有以下特点:(1)强大的数据处理功能;(2)具有明显的图形处理优势;(3)提供多问题解决工具;(4)简单、直接、清晰和易懂等。因此,其被广泛应用于统计过程控制。
2.3 数据分析结果与讨论2.3.1酸度分布状况选择酸度,绘制直方图,查看其分布规律及变化趋势:
(1)从minitab菜单中选择“统计”→“基本统计量”→“图形化汇总”(2)以“酸度”作为变量,置信区间选择“95.0%”(;3)单击“确定”,得到下图1。
由图1可知,酸度的数据分布曲线近似服从正态分布N(50.699,6.3432)。因为在生产过程只受随机波动干扰时,其质量特性值才会服从正态分布,所以该结果表明当前生产过程无系统波动。
3.受控状态评估
判定一个生产过程是否仅受随机因素的影响,处于受控状态,通常采用控制图进行评估。
4.生产过程的在线监控
通过控制图分析,我们得到了一个稳定受控的过程;通过过程能力分析,我们知道了过程能力充足,满足生产要求。接下来,我们就可以通过前两个阶段的分析数据对生产过程进行在线监控。
根据图3控制图的使用流程,通过确定控制图上的三条控制线:上下控制限和中心线,将分析用控制图转化为控制用控制图;然后,实时采集数据,在控制图上打点,根据点的走势来判断过程是否发生变异,一旦出现过大的变异就及时采取措施调整生产过程,从而达到过程控制的目的。
5.月份对酸度指标的影响分析
影响酸度的因素多种多样,从而造成产品质量的波动性。根据影响因素对产品进行系统分层,并利用单值控制图分别分析,简化独立多因素质量问题的分析。
(1)从minitab菜单中选择“图形”→“箱线图”→“一个Y”;
(2)以“酸度”作为图形变量,并按“月份”进行分组;
(3)单击“确定”,得到下图9。
由图9可知,不同月份生产的六氟磷酸锂产品的酸度平均值不同,但总体差异不大,说明月份对酸度的影响不大。
6.结晶釜对酸度指标的影响分析
(1)从minitab菜单中选择“图形”→“箱线图”→“一个Y”;
(2)以“酸度”作为图形变量,并按“结晶釜”进行分组;
(3)单击“确定”,得到下图10。
由图10可知,不同结晶釜生产的六氟磷酸锂产品的酸度平均值不同,但总体差异不大,说明结晶釜对酸度的影响不大。
7.过程能力提升影响生产过程能力的关键因素为质量特性分布均值、规格限和产品标准差。在进行过程能力提升时,可以从这三个方面入手,改变相关的参数值,从而提升生产过程能力指数。为了提升过程能力,我们在室温下,将六氟磷酸锂产品溶解在碳酸二甲酯溶剂中,配制成饱和溶液;然后在低温冷冻结晶,过滤,干燥,得到纯化后的六氟磷酸锂产品。每天抽取7组数据,共12天,实验数据如下表4所示:实验数据分析如下图11所示:
表4 纯化后的LiPF6酸度分析数据
通过对比图11和图4、6、8可知,酸度的平均值由50.699降至39.233,标准差由6.343降至3.493,过程能力指数由2.29提升至5.32,说明将六氟磷酸锂在碳酸二甲酯中进行重结晶,可以有效地降低产品的酸度。
借助于minitab软件,对六氟磷酸锂的酸度生产过程进行能力分析,结果表明该生产过程完全满足生产要求,同时也提出了一种改善六氟磷酸锂酸度的方法。随着市场需求对产品质量和质量管理水平要求的不断提高,我们可以通过不断发挥统计过程控制的作用,使其成为全体工人和管理人员的共同语言,从而切实解决企业的质量问题。