某装车站内浮顶储罐浮盘变形失效分析及预防

2014-09-22 08:52:14李志国李将韬吴俊成邱冬程曦冯杰塔里木油田公司油气运销部牙哈装车站841000
化工管理 2014年3期
关键词:导向管浮盘罐壁

李志国 李将韬 吴俊成 邱冬 程曦 冯杰(塔里木油田公司油气运销部牙哈装车站 841000)

前言

某装车站南区3# 10000m3内浮顶储罐自投产至今已经运行6年,在2012年检修中发现浮盘整体出现变形,功能部分失效。经过对该储罐各附件变形量测量后进行了分析,查找出了导致浮盘失效变形的主要因素,并提出了整改措施。

一、内浮顶储罐结构

内浮顶储罐主要由罐体、内浮盘、密封装置、导向和防转装置、静电导出设施、通气孔、高液位报警器等组成,见附图1。

储罐直径30m,横向浮筒共有14排,长度分别为29m、27.8m、25m、20.2m、10.75m、27.6m、24.9m、20.1m、2.6m。其中2、5、10、13排为单根5.5m或5.3m。基本呈对称形状,但在距离分配上仍存在差距。例如:1、2# 浮筒距离为1030mm,16、15#浮筒距离为1600mm。环向浮筒共有24根,全部为3.3m。边缘密封形式为舌型密封,材质为氟橡胶。防转绳分别位于接近南、北方向对称,直径为0.8cm。

二、现状调查

2012 年某站在进行1座10000m3内浮顶罐检修中发现浮盘已出现变形,功能部分失效。变形情况主要有:浮盘绿皮呈波浪状变形,最大隆起高度达到10cm;所有浮筒同铝盘的固定卡呈向西拉扯旋转;铝盘距东西两面罐壁距离相差6cm,西面舌型密封无法起到密封作用;东面浮盘上有积油。防转绳预紧力不足,量油导向管限位不足。

三、原因分析

经过查阅相关数据和3#凝析油罐浮盘制造安装厂家进行分析,可能原因及判断如下:

1、浮力不够,铝板紧贴油面导致收油过程中的冲击分析:

浮力计算:收球筒总长度为338m,除去浮筒搭接处长度2%,实际长度为321.1m。直径为20mm,总体积为10.08m3。浮盘重量:3620kg。计算收球筒进入液面内占总体积百分比为x:3620=770*0.98*10.08*x,计算x为0.476,则判断浮筒进入油液面以下的体积不到浮筒体积的一半。则铝皮距离油液面距离为超过10cm。因此可消除浮力不足的原因。

2、罐壁在安装或使用过程中产生凸起处,导致浮盘在沿导向绳上升过程中碰撞到凸起部位,发生撞击导致变形。检查:经过在3#罐内延罐壁进行仔细检查未发现较明显凸起部位。

3、罐壁发生倾斜检查:经过现场宏观检查,未发现有倾斜现象。

4、浮盘在收油过程中发生摆动,撞击罐壁.

分析:通过现场看出浮盘发生过较剧烈的摆动导致橡胶密封破损严重,浮盘四周有污油。看出浮筒管箍全部向西发生同角度变形,判断浮盘向东产生了位移或撞击。造成浮盘较大幅度摆动的原因有:

浮筒重量分布不均匀:通过测量发现,从浮筒长度来看南北两面浮筒长度仅相差2m,重量相差不明显。

防转绳、导向管限位作用有限:经过测量,当浮盘在上升到罐高中间位置时,当进行收油作业时,浮盘发生摆动,此时导向绳的所受到的力矩最大,变形量最大,给浮盘的舒服能力减弱,因此位移量增大(达到20cm以上),导致了位移撞击。在撞击产生变形后,使浮盘形状发生了不规则变化(经测量浮盘直径从29.7m至29.85m,西北-东南角同其他部位相差15cm),增加了浮盘向固定方向发生位移的几率。同时量油导向管限位量较小,且3#罐采取的是氟橡胶舌型密封,当浮盘发生位移时无法起到缓冲作用,仅靠导向绳的束缚力,导致浮盘产生了硬性位移撞击。

四、整改及预防措施

1、对浮盘进行重新校正,对浮筒管箍进行校正,使浮盘与管壁间距离在正常范围内。

2、将密封圈更换为填料式密封。密封效果好,且在位移过程中具备一定的缓冲作用。

3、将导向绳束缚力加大。

4、在浮盘上量油导向管穿越处增加带滑动机构的限位装置。

[1]王荣贵.内浮顶储罐的罐体设计.化肥设计,2006,44(1)29-31.

[2]袁功民.内浮顶罐的浮盘的技术改造.袁功民,2002,21(6)41-42.

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