我公司焦炉气制甲醇装置开车后,不断优化工艺流程,开展节能降耗活动,经研究在精馏系统原预热器的前面串联一台预热器,利用100 ℃的蒸汽冷凝液进行一次预热,以达到提高精馏预塔入料温度的目的,从而减少蒸汽使用量,基本实现焦炉气制甲醇装置中副产蒸汽的充分利用,并将锅炉房锅炉停掉备用,做到效益最大化。
改造前,粗醇温度约40 ℃,经原预热器后进预塔粗醇的温度约55 ℃(冬季在50 ℃)。
改造后,合成系统或罐区送来的40 ℃的粗醇,经新预热器管程预热至约55 ℃后,进入原来的粗醇预热器管程预热至65~70 ℃后再进入预精馏塔,如此至少可节约蒸汽0.5 t/h左右,年节约蒸汽约4 000 t。新增预热器之规格型号与原来的一致,管程走甲醇,壳程走蒸汽冷凝液;新预热器壳程使用加压塔预热器之后100 ℃的蒸汽冷凝液换热后,其温度可降至60~80 ℃,再送至外管使用岗位。其流程如图1所示。
图1 甲醇精馏系统流程示意图
购置设备、管道、阀门,土建等需要15万元。
按年生产时间8 000 h测算,年节约蒸汽4 000 t;吨蒸汽以100元计,年节约费用40万元。
经分析,投用一个预热器入料温度平均上升27.5 ℃;使用新预热器后,粗醇温度第一次预热平均上升21.2 ℃,第二次预热后平均上升13.5 ℃,合计入料温度平均上升34.7 ℃,即整体投用后粗醇温度上升7.2 ℃,达到了预期的效果,为公司节约了蒸汽,降低了消耗。
(临沂恒昌焦化股份有限公司段宝兴,文德国,张 波,刘方明)