杨胜斌,赵亚囡
(1.黑龙江科技大学 安全工程学院, 黑龙江 哈尔滨 150022;2.潞安集团左权阜生煤业,山西 左权县 032600)
沿空留巷是在上区段采过后,通过加强支护或者采用其他有效方法,将上区段工作面运输平巷保留维护下来,作为下区段回采时的回风平巷使用。沿空留巷的优越性主要表现在提高煤炭采出率,减少巷道掘进量,降低掘进队伍的投入,缩短工作面搬家时间,缓解采掘接替紧张问题。因此,该技术在新安矿-500十层左轨道巷工作面得到试验应用。
目前煤矿使用的充填材料多为矸石、水泥、混凝土和高水材料等[1-6],其中只有高水材料留巷效果比较好,其他效果都不理想。但是高水材料成本比较高,因此,选择一种既便宜又高效的高水充填材料是非常必要的。本文介绍了以粉煤灰为骨料的高水充填材料。用粉煤灰做骨料不仅可以提高充填体强度、减少胶结材料量及提高抗风化性能,而且还可减少消耗高水材料,节约成本。再者,该充填材料的应用矿井为双鸭山新安矿,在距离新安矿约3 km处是双鸭山大型国投电厂,具有充足的粉煤灰资源可以利用。粉煤灰是双鸭山国投电厂生产过程中的废弃物,严重污染环境,所以使用该材料可以间接保护环境。
高水速凝充填材料是以粉煤灰为骨料组成的A、B两种混合物,其中A为活化剂,B为速凝剂。经过鉴定,取自双鸭山国投电厂的粉煤灰属于II级高钙粉煤灰。经过实验室粉煤灰高水材料试验研究,当活化剂掺量为0.1%时,强度最大;活化剂掺量不变时,陈放时间0.5 h时强度最大,是活化剂与粉煤灰反应的最佳时间;测得材料粉煤灰高水材料单轴抗压强度能够达到2~3 MPa,弹性模量为4.2~4.5 GPa。
-500十层左轨道巷全长270 m,煤层厚度为2.2 m,煤层顶板为粉砂岩和细砂岩。该施工巷道地质构造较复杂,施工至F点前31.4 m时遇见一条厚度为4.0 m的火成岩。
这个工作面综合机械化一次采全高,上下平巷均采用锚网支护。巷道掘进采用每天“三八”制(一天三班,每班八小时)组织生产,每班一个循环,循环进尺1.6 m。-500十层左轨道巷巷道断面见图1。
图1 巷道断面
采用与液压支架配套的移动模板组装成充填模盒固定充填体。为保证两次充填体之间的接缝紧密,不产生泄漏瓦斯气体及透水现象,在两次充填体交接处应当设置钢筋。同时在每次充填前应在模盒内安装适当钢筋网片,以减少因不均匀沉降造成的充填体开裂。
在巷道充填硐室内制备充填浆液,充填硐室内制备两个10 m3搅拌池,充填材料由地面矿车运送到充填硐室后,在搅拌池内进行搅拌,浆液通过渣浆泵泵送至充填工作面。充填硐室见图2。
图2 充填硐室设备布置
充填硐室→-500六采区绳道→-500六采区轨道下山→-500十层左轨道巷。
根据普氏理论计算巷道的顶压:
Q=4/3r·a2·1/f=30.1(t/m2)
式中:r—岩石容重,取2.5;
A—巷宽的一半,取1.9;
f—岩石坚固性系数,取4。
预先确定了沿空留巷的巷旁支护强度后,根据所需的巷旁支护强度及巷旁支护材料的力学性能,由下式计算巷旁支护宽度。
b=KQ/p
b=(1.2×30.1 t/m2)/(3×9.8)=1.23,取1.5 m。
式中:b—巷旁支护平均宽度,m ;
Q—沿空留巷所需的巷旁支护强度,MN/m;
p—巷旁支护体成型后1 d 的抗压强度,平均值3 MPa;
K—安全系数,一般K =1.1~1.2。
(1) 巷旁充填工艺流程。粉煤灰巷旁充填工艺由充填泵站和充填点两部分组成,基本工艺流程见图3。
图3 充填工艺流程
(2) 模板就位。当采空区满足一个充填区段后,在移动液压支架的同时,将充填模板移动到所需充填位置。然后清理充填模板内、外表面,并且将废机油涂刷在充填模板内表面上。最后启动液压装置,将模板调整到充填位置。
(3) 基底清理。清理模盒内底板上的煤渣等杂质。
(4) 堵缝。将模板边角的缝隙用木板条堵严。为了防止漏浆、保证充填质量,并方便脱模和保护模板,必要时应当在模板内侧铺贴纤维布或者塑料布。
(5) 接管。泵管接到待充填的模盒旁边,把软管插入模盒上部的预留孔内。
(6) 润泵。在启用充填泵后,注水湿润料斗和泵管,与此同时检查管道是否有漏液现象。
(7) 入料拌和。
(8) 充填料浆制备。在-500六采区绳道附近布置充填制浆站。充填硐室内布设有充填泵、搅拌桶、供电设施以及送水管路等。采用ZBSB-148~23/6-185双液充填泵充填,实际充填中准备了2台(1台使用,1台备用)。搅拌桶是将粉煤灰等材料配制成浆体的一种搅拌设备,为了使充填工作连续进行,在充填系统中配备2个搅拌桶交替工作。
(9) 泵送充填。当料斗内的拌和料达到一半以上,且其和易性满足充填指标要求时,开启液压油泵,将拌和料泵送到模盒内,保持连续作业,直到将模盒充填满为止。
(10) 清理。用充填泵送水清洗泵和管道。
为了给工作面正常进风,采取架后充填模式。该面生产进度为4.8 m/d,为了保证充填体及时达到强度,支撑采空区内巷道顶板,巷旁充填需在工作面3个循环完成后立即施工。充填选择在第三步距推溜移架后,所确定充填材料在1.5~2 h内强度可达到1.0 MPa,24 h内可达到2.5 MPa,设计巷旁充填进度为4.8 m/d。
-500十层左轨道巷长度为270 m,煤厚2.2 m,原设计留20 m的区段煤柱护巷,现采用粉煤灰高水充填材料进行巷旁充填,回收了护巷煤柱17226 t;节省新掘另一条巷道费用,约为161万元。而采用粉煤灰高水充填材料进行巷旁充填的成本仅约为60万元,由此可见,该充填材料仅在一个工作面应用就为矿井增加100万元的煤炭收入。不仅如此,粉煤灰高水材料充填体有效控制了围岩的变形,达到了高效回采的目的,并且还能起到隔离有害气体及发火危险区域的作用。
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