A井开发效果分析

2013-08-15 00:51:32王鑫鑫大庆油田有限责任公司第二采油厂第三作业区黑龙江大庆163311
化工管理 2013年18期
关键词:层段水淹含水

王鑫鑫(大庆油田有限责任公司第二采油厂第三作业区 黑龙江 大庆 163311)

一、基本情况

A 井是某油田南八区水驱开发的一口抽油机井, 采用250m五点法面积井网布井,周围有4 口注入井。A 井萨Ⅰ2-萨Ⅱ15 油层发育4 个小层,砂岩厚度4.4m,有效厚度2.4m,其中未水淹厚度1.8m,低水淹厚度0.6m。 采取全层射孔方式,射开砂岩厚度4.4m, 有效厚度2.4m, 有效渗透率0.067~0.339μm2, 地层系数0.594μm2.m。

A 井于2008 年6 月27 日投产,投产初期日产液38t,日产油17t,含水55.3%,静压10.64MPa。从2008 年7 月15 日开始,A井出现间抽关井现象,月平均生产天数仅为8 天,平均单井日产液6t,日产油5t。 周围4 口注入井的注入状况较稳定,平均注入压力为11.3MPa,平均日注入量为43m3。

二、问提的提出

从A 井投产后开采状况来看,存在以下问题:

一是产能低,自2008 年9 月起,单井平均日产液仅为4t,采液强度低,仅为1.62t/m.d;

二是流压低, 平均流压为0.79MPa; 液面低, 平均液面为829m;供液不足,每月仅能生产7~8 天。

三、低产能原因分析

针对A 井低产能情况,以储层精细描述为指导,以动静结合分析为手段,在精细分析本井油层发育情况、与周围注入井的连通状况、注入井实际注入情况的基础上,结合动态监测资料,深入分析了A 井低产能原因。

1、 油层发育状况

A 井射开萨Ⅰ2-萨Ⅱ15 层段,射开砂岩厚度4.4m,有效厚度2.4m,有效渗透率0.067~0.339μm2,地层系数0.594μm2.m。 周围4 口注入井平均射开砂岩厚度6.1m,有效厚度5.4m,有效渗透率0.041~0.666μm2,地层系数1.889μm2.m。 本井射开砂岩厚度仅为周围注入井的72.7%, 射开有效厚度仅为周围注入井的44.4%,地层系数仅为周围注入井的31.4%。 从而可以看出,A 井本身油层发育性质较差是造成其低产能的原因之一。

2、油层连通状况

A 井射开萨Ⅰ2-萨Ⅱ15 油层, 该油层发育两个沉积单元。平面上分析, 萨Ⅰ2 单元,A 井位于河道砂体边部, 发育表外储层,除与B 井不连通外,与周围注入井均为不同砂体之间的二类连通。 萨Ⅱ4-萨Ⅱ15 单元,A 井为河道砂体边部过渡的河间砂体, 与周围注入井均为不同砂体之间的二类连通。 ②从剖面上看,A 井发育较差,以主体席状砂和表外储层为主,与周围注入井连通较差,均为不同砂体之间的二类连通。 综合上述分析,认为A 井与周围注入井之间连通状况差是造成其低产能的原因之二。

3、注水状况

从2009 年3 月周围注入井注入剖面上看,除C 井在此层段不吸水外,其他3 口注入井的吸水比例相对较均匀,且吸水量均较高。根据A 井周围4 口注入井的注入压力及日注入量分析,每口井的注入压力都很平稳,且注入压力平均值为11.3MPa;日注入量相对较均匀,平均值为40m3。 由于主井生产效果一直不好,于2008 年12 月, 针对周围3 口注入井的日注入量上调10~15m3,但从A 井生产数据看,没有见到任何效果。 因此分析周围4 口注入井未注入到A 井处。

对周围注入井及注入井周围采油井进行深入分析,萨Ⅰ2 单元,除与主井不连通的注入井B 井外,其他的3 口注入井与周围的采油井均为河道砂体或主体席状砂之间的一类连通。 萨Ⅱ4-萨Ⅱ15 单元, 周围4 口注入井与其他采油井也都形成较主井更好的连通渠道。

从而判断,A 井周围虽有充足的注入能量, 但均注入到较A井连通更好的注入方向上,A 井无有效注入是造成其低产能的原因之三。

综合上述原因分析,A 井产能低,开发效果不好,不是由于周围注入井的注入能力造成的,而是由于其本身油层物性差、与周围注入井连通状况差、 无有效注入造成的, 从而需进一步分析,改善该井开发效果。

4) 参考式(11)、式(12)、式(14)、式(15),对步骤3)得到的参数区间进行MDCFT处理,并利用最小波形熵法得到速度精确估计值vs,最后进行速度补偿后通过IDFT变换得到高分辨距离像。

四、剩余油及潜力分析

针对A 井低产能情况,以储层精细描述为指导,以动静结合分析为手段, 精细分析井网注采完善程度和生产动态数据基础上,结合数值模拟资料,深入研究了A 井该层段的动用状况,明确了其调整潜力。

1、原井网注采完善程度低

从A 井组井位图上分析,在A 井周围的四口基础井网中,C与D 之间的注采关系可以反映A 井的剩余油情况, 然而只有C井射开萨Ⅱ14-萨Ⅱ15 层,D 不能为其注水。在二次加密井网中,仅有E 和F 井射开此层位, 且均为采油井, 没有注水井为其注水。从而可以看出,A 井的萨Ⅱ14-萨Ⅱ15 层位应该存在剩余油。

另外, 为了避免层间干扰,B 井于2008 年11 月已经实施堵水,C 井堵水方案已出,待实施。

2、本井网采出程度低

A 井的萨Ⅰ2-萨Ⅱ15 油层射开砂岩厚度4.4m, 有效厚度2.4m,均为低未水淹。 其中未水淹厚度1.8m,低水淹厚度0.6m。

另外,该井自2008 年6 月27 日投产以来,平均含水18.7%,含水一直很低,截至目前,含水为17.9%。

根据A 井的水淹及生产情况分析,A 井在萨Ⅱ4 层段动用状况较差,存在剩余油。

五、措施效果评价

综合以上分析,对A 井针对萨Ⅰ2-萨Ⅱ15 层段压开4 条短宽缝。 A 井实施压裂措施后日产液24t,日产油20t,含水18.0%。措施后日增液20t,日增油18t,含水持平。 有效期长达23 个月,取得了较好的增油效果。

1 针对流压低、液面低这种供液不足的采油井应采取压裂措施改善开发效果。

2 对剩余油富集层段实施压裂,能够增加渗流能力,充分挖掘剩余油潜力,改善低产能井开发效果,进一步提高储层动用程度。

3 为了保证措施效果,应实施周围注入井的配套调整。

4 措施调整必须在储层精细描述的基础上,深入研究砂体的发育特征,并结合各种动静态资料,综合分析了解油层的动用状况,才能有的放矢的实施挖潜措施。

[1]巢华庆等.大庆油田稳油控水实例选编.石油工业出版社.1993.6,23-25.

[2]潘为英;郭迎春.薄油层开发有结果[N].中国石化报.2001年.

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