接转站集油管线降压技术研究应用

2013-06-27 08:14:28黄铠訾晓晨李鹏亮吴迪华北油田分公司第三采油厂工程技术研究所地面室
化工管理 2013年12期
关键词:输量粘剂外输

黄铠 訾晓晨 李鹏亮 吴迪 (华北油田分公司第三采油厂工程技术研究所地面室)

一、引言

华北油田第三采油厂高29站为接转站,接收高29断块、高44断块来液,外输至高一联,集油管线规格D114×4—13.88km,管线设计压力4MPa,随着近年新建产能增多,致使外输管线的液量不断增大,外输压力不断升高,管线压力升高至3.5Mpa,严重影响原油日常生产,因此,有必要进行管线降压技术研究与应用,研究出适合管线现场运行的降压技术,保证管线安全运行。

二、外输管线运行压力升高原因研究

1、研究思路

室内试验、理论计算分析原因,提出解决方案,现场管线试验,结论总结。

2、室内试验

2.1 原油物性试验

2.2 原油50℃下,不同含水率下的原油粘温曲线—确定转相点

表1 原油性质分析数据表

由以上试验结果可知,高29原油(掺游离水)的含水率转相点为30%左右。原油含水率低于30%时,粘度随含水率升高而增加;原油含水率高于30%时,随着含水率的升高,粘度逐渐降低。

2.3 降粘剂筛选和不同投药量试验

试验油样:高29原油50%乳状液;试验温度50℃;降粘剂浓度:400mg/L

试验表明,降粘剂HBJ-2的降粘率最高,在50℃时对高29含水50%原油乳状液的降粘率在76.2%以上。

2.4 压降计算

根据以上粘度曲线及不同输量下,外输压力计算结果根据达西公式

达西公式:

式中:ΔP—压降,米;

λ—水力摩阻系数;

L—管线长度;

d—管线的内直径,米;

ν—在流动截面上原油的平均流速,米/秒;

g—重力加速度,g=9.8 米/秒 2。

通过对高29管线不同条件(不同掺水情况、含水、输量、外输温度、地温)外输压力的计算结果分析,得出以下结论:

(1)管线目前的运行状况与压力计算中掺游离水的情况相符;

(2)管线输量在26 m3/h以内,外输压力小于3.0MPa必需同时满足以下条件:外输温度在60℃~70℃以上;改变输送方式,由白天输油,晚上输水,改变为油水混输,控制外输原油含水率在65%以上;

(3)管线在不加药的情况下,外输压力达到小于3.0MPa的条件:外输量≤20m3/h;外输温度≥65℃;原油含水率在60%以上。

3、解决方案

(1)输送方式由原来的白天输油,夜间输水改为油水混合输,控制好油水界面,使原油含水率在60%以上;

(2)外输量控制在26m3/h以内;

(3)外输温度控制在 65℃~75℃之间;

(4)加药方式及加药量先维持现状,通过现场试验确定是否需要改变加药方式及加药量。

三、现场试验

试验控制外输量:20m3/h、26m3/h; 外输温度:65℃~75℃;外输油含水:60%以上,均不加药。由低输量逐渐到高输量,较高温度至较低温度按以下三个步骤逐步进行。

(1)控制输量20m3/h,外输温度70℃~75℃,外输油含水60%以上,观察并记录外输压力。

(2)控制输量20m3/h,外输温度65℃~70℃,外输油含水60%以上,观察并记录外输压力。

(3)控制输量26m3/h,外输温度65℃~75℃,外输油含水65%以上,观察并记录外输压力。

四、结语

(1)高29原油属于含蜡原油,粘度反常点均为45℃。

(2)通过室内试验,找到了原油不同掺水情况的含水率转相点。

(3)通过对管线原油的降粘剂筛选、最佳投药量试验,找到了高29原油的最佳降粘剂为HBJ-2,最佳投药量分别为400mg/L、300mg/L。

(4)室内试验的确定最佳运行方案,通过在现场实际运行,达到了外输管线降压的目的。

(5)通过高29集输管线降压技术的研究,需要针对不同接转站外输管线实际情况,选择不同的降压措施,保证原油安全生产。

[1]冯叔初.油气集输与矿场加工[M].北京.中国石油大学出版社,2006.作者:冯叔初主编页数:603出版社:中国石油大学出版社 出版日期:2006.05

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