黄铠 訾晓晨 李鹏亮 吴迪 (华北油田分公司第三采油厂工程技术研究所地面室)
华北油田第三采油厂高29站为接转站,接收高29断块、高44断块来液,外输至高一联,集油管线规格D114×4—13.88km,管线设计压力4MPa,随着近年新建产能增多,致使外输管线的液量不断增大,外输压力不断升高,管线压力升高至3.5Mpa,严重影响原油日常生产,因此,有必要进行管线降压技术研究与应用,研究出适合管线现场运行的降压技术,保证管线安全运行。
室内试验、理论计算分析原因,提出解决方案,现场管线试验,结论总结。
2.1 原油物性试验
2.2 原油50℃下,不同含水率下的原油粘温曲线—确定转相点
表1 原油性质分析数据表
由以上试验结果可知,高29原油(掺游离水)的含水率转相点为30%左右。原油含水率低于30%时,粘度随含水率升高而增加;原油含水率高于30%时,随着含水率的升高,粘度逐渐降低。
2.3 降粘剂筛选和不同投药量试验
试验油样:高29原油50%乳状液;试验温度50℃;降粘剂浓度:400mg/L
试验表明,降粘剂HBJ-2的降粘率最高,在50℃时对高29含水50%原油乳状液的降粘率在76.2%以上。
2.4 压降计算
根据以上粘度曲线及不同输量下,外输压力计算结果根据达西公式
达西公式:
式中:ΔP—压降,米;
λ—水力摩阻系数;
L—管线长度;
d—管线的内直径,米;
ν—在流动截面上原油的平均流速,米/秒;
g—重力加速度,g=9.8 米/秒 2。
通过对高29管线不同条件(不同掺水情况、含水、输量、外输温度、地温)外输压力的计算结果分析,得出以下结论:
(1)管线目前的运行状况与压力计算中掺游离水的情况相符;
(2)管线输量在26 m3/h以内,外输压力小于3.0MPa必需同时满足以下条件:外输温度在60℃~70℃以上;改变输送方式,由白天输油,晚上输水,改变为油水混输,控制外输原油含水率在65%以上;
(3)管线在不加药的情况下,外输压力达到小于3.0MPa的条件:外输量≤20m3/h;外输温度≥65℃;原油含水率在60%以上。
(1)输送方式由原来的白天输油,夜间输水改为油水混合输,控制好油水界面,使原油含水率在60%以上;
(2)外输量控制在26m3/h以内;
(3)外输温度控制在 65℃~75℃之间;
(4)加药方式及加药量先维持现状,通过现场试验确定是否需要改变加药方式及加药量。
试验控制外输量:20m3/h、26m3/h; 外输温度:65℃~75℃;外输油含水:60%以上,均不加药。由低输量逐渐到高输量,较高温度至较低温度按以下三个步骤逐步进行。
(1)控制输量20m3/h,外输温度70℃~75℃,外输油含水60%以上,观察并记录外输压力。
(2)控制输量20m3/h,外输温度65℃~70℃,外输油含水60%以上,观察并记录外输压力。
(3)控制输量26m3/h,外输温度65℃~75℃,外输油含水65%以上,观察并记录外输压力。
(1)高29原油属于含蜡原油,粘度反常点均为45℃。
(2)通过室内试验,找到了原油不同掺水情况的含水率转相点。
(3)通过对管线原油的降粘剂筛选、最佳投药量试验,找到了高29原油的最佳降粘剂为HBJ-2,最佳投药量分别为400mg/L、300mg/L。
(4)室内试验的确定最佳运行方案,通过在现场实际运行,达到了外输管线降压的目的。
(5)通过高29集输管线降压技术的研究,需要针对不同接转站外输管线实际情况,选择不同的降压措施,保证原油安全生产。
[1]冯叔初.油气集输与矿场加工[M].北京.中国石油大学出版社,2006.作者:冯叔初主编页数:603出版社:中国石油大学出版社 出版日期:2006.05