李鸿刚
(哈尔滨轴承集团公司 南直轴承分厂,哈尔滨 150036)
闭式深沟球轴承采用YG-3型轴承油脂压盖机注入锂基脂,注脂时以压缩空气为动力源,通过风压将油脂注入到成品轴承内部,压盖后再进行匀脂。其工作过程为:首先由QT-1型圆盘自动上料机将轴承运送到第1个工位等待注脂,然后JZ-3型轴承注脂机接收到电信号,注脂装置向下运动,通过注脂装置前端定位台阶与轴承内圈配合并将轴承固定进行注脂,注脂时间为2~4 s;注脂后由传送带将轴承运送到第2个工位,压装第1面防尘盖;再通过料道自动翻转进入第3个工位,压装另外一面防尘盖;随后运送至第4个工位,由EZ-5型轴承匀脂机进行匀脂。
改进前注脂装置结构如图1所示,注油孔垂直向下,孔径约为1 mm。因注油时间为2~4 s,油脂只能注入到成品轴承保持架两兜孔之间。甩油装置如图2所示,轴承匀脂时通过电动机带动一个甩油头,甩油头向下运动,其前端斜面与轴承内圈内孔相接触,通过电动机旋转带动轴承转动,从而把油脂均匀甩到轴承沟道内部。由于受定位、匀脂时间及辅助工装结构等因素限制,油脂只能注入到轴承保持架两兜孔之间,无法被均匀甩到沟道内而形成有效的润滑油膜,从而对轴承振动产生影响。
图1 改进前注脂装置结构简图
图2 甩油装置结构简图
改进后注脂装置结构如图3所示,将注油孔方向进行调整(45°时效果最佳),使注脂出油口对准沟道与保持架间隙处,同时加大注油孔直径,使其瞬间通过的油脂量增加。这样注脂量达到工艺要求,且油脂直接注入到沟道中,再通过匀脂把油脂均匀甩开,能很好地形成有效油膜,轴承振动值达到要求。另外,原注脂装置油脂存储空间较大(图1),压缩空气压力也较大,虽有密封圈密封,但依然会有多余油脂外溢,同时造成注油压力不足。因此,增设一个固定套,其与注脂头形成一个密闭空间,既避免了压力不足时注脂量不足和注脂断流,又在增加压力的同时阻塞了油脂外溢的通道。
甩油结构不变,对挡料板结构进行了改进。改进前匀脂挡料板结构如图4a所示,料道挡板只起到拦阻作用,挡板与轴承为间隙配合(配合过紧轴承移动受阻,易造成卡活),甩油时轴承只依靠甩油头轴向固定,径向无法固定,匀脂效果不好。改进后挡料板增加两处限位触点(图4b),触点的进出由程控器控制,使轴承在甩油时轴向和径向都能固定,匀脂效果更好。
图3 改进后注脂结构简图
图4 匀脂挡料板结构
6009和6310轴承的注脂试验(各注脂100套)表明,用改进后的方法进行注脂,合格率均达100%,比原方法分别提高了6%和7%,生产效率明显提高,减少了由于注脂质量不合格造成的不必要重复劳动,降低了成本。