主斜井变频器改造

2012-04-16 01:34:10李玉玺
科技视界 2012年20期
关键词:控制柜皮带机斜井

李玉玺

(义煤集团耿村煤矿 河南 渑池 472400)

我矿原来主斜井皮带采用高压(6000V)直接启动方式,电动机功率为400kW*3,带宽为1.2m,长度为1128m,运行速度为2m/s,输送量为660t/h。随着生产的需要,原皮带暴露出许多缺点。运输量小,不能满足矿上的生产需要,高压直接启动对电网、机械设备和皮带冲击很大,影响其使用寿命,增加检修时间。且有时煤量大会发生皮带“压死”,即停机后皮带会无法启动的现象。主斜井是我矿原煤运输的咽喉部位,所有的这一切使主斜井严重影响我矿的正常生产,为了改变这种现象,我们经过反复的比较、考察,决定将主斜井皮带电控系统更换为变频软启动。变频启动具有启动平滑,对电网、设备等冲击小,而且由于慢速启动转矩大,不易造皮带“压死”。我们对主斜井进行了改造时。采用低压变频技术,把6000V的供电电压通过隔离降压变压器变为660V的低电压,进入变频器后来驱动主斜井皮带的电机。电机功率改为485kW*3,运行速度提高为2.5m/m,输送量就提高到800t/h。

1 主要设备

(1)隔离降压变压器

型号为ZTSFGN-2200/6一台 北京新华都

(2)变频器

型号为ACS800-04-0610-7三台 瑞典ABB公司生产

(3)变频电动机

型号为YP400L-6P三台 南阳防爆电机厂

(4)控制柜

型号为KTW3-380

控制柜主要由PLC(日本三菱)UPS、直流电源(包括本安电源和开关电源)中间继电器等组成;PLC和变频器之间通过现场总线(以太网)数字及模拟输入输出口交换数据,来控制变频器的起停、给定和三台变频器之间的功率平衡;同时,控制柜采集皮带机沿线保护信号和发出开车预告信号,从而实现自动控制和各种保护。控制柜上设皮带正反转工作方式选择开关,在换带等特殊工作要求时使用(也有自动、检修和手动三种方式)双PLC系统,PLC1完成系统主要功能和大部分保护功能,PLC2完成系统监控功能,两套PLC相互冗余,其中一台出现故障后,另一台应能负担全部控制功能。

(5)操作台

型号为KTW3-24

操作台主要有按纽、指示灯、转换开关和触摸屏组成;触摸屏和控制柜中的PLC通过RS-232口进行数据交换,在触摸屏上就可以修改PLC中的有关参数(如变频器的上升时间、三台电动机的功率差异等)及显示皮带机的主要参数(如电机电压、电机电流、皮带速度、跑偏和拉线传感器的对位显示)

(6)高压开关柜

型号为KYN28

2 各种保护

考虑到皮带机的安全运行,整套皮带机配有以下各种保护:

(1)跑偏、拉线保护:跑偏开关400米一对,拉线开关每隔100米设置一个。

(2)语言信号系统:皮带沿线每隔100米设置一台语言信号装置,既可以作为启动预告、故障报警,又可以进行通话联络。

(3)纵撕保护:作为皮带发生纵向撕裂时的保护。

(4)烟雾保护:在机头集中驱动处设置烟雾传感器。

(5)煤位保护:在机头煤仓设高低煤位传感器。

(6)超温洒水、防尘洒水、打滑保护、张力下降保护等。

3 工作方式

考虑到皮带机的调试及检修的需要,我们设置了皮带的各种工作方式,便于在不同的情况下,可以更好的利用主斜井皮带。

(1)自动方式

在自动方式下,当司机按下启动按纽后,按照PLC中预先设置的程序,电控装置首先打开三台制动闸,接着给变频器启动信号和给定信号,三台变频器一台设置为主机,另两台设置为从机,从机跟随主机,从而达到功率平衡;在变频器设置的上升时间内电机转速由低速达到额定速度,从而完成皮带的软启动,停止过程相反皮带沿线传感器投入使用。

(2)检修方式

在检修方式下,皮带机处于慢速运行状态(由变频器设置的上限频率决定)检修方式主要在验带时使用;皮带机的各种保护传感器(除拉线保护外)投入使用。

(3)手动方式

手动方式主要用于系统初期调试换带和当控制核心(PLC)发生故障时,通过操作台上的按纽信号来控制变频器的启动和给定;三台变频器可以分别起停,皮带机各种保护传感器(除拉线保护外)不投入使用。

4 系统的主要功能

(1)系统电磁干扰、谐波污染符合国家规定,谐波分量小于5%。

(2)具有故障记忆功能,记忆100次故障信息和最后一次故障信息参数。

(3)系统按照4台电机拖动方式设计(包括控制柜、操作台等)程序设计为一台主机、三台丛机,主要为后期增加一台驱动装置及控制装置预留PLC通讯接口。

5 改造及使用

(1)改造

在改造中有许多工作要做,新电机的中心高、底座尺寸及电机和减速器的联轴节都发生了变化,原电控系统要全部拆除更换为新的电控系统,皮带沿线要安装许多保护等。为了缩短改造时的停机时间,我们提前做好电机的底座,并使电机和减速器的中心高一致,加工好新的联轴节,我们把原电控系统先移至一边,在不影响开机的情况下,先安装新电控的变压器、高压开关柜、高压启动柜、变频器,利用平时的检修时间安装好沿线的保护,并且连接好新电控系统的二次线。当停机改造时,只需安装新电机底座及联轴节,并调整其间隙符合标准,连接一次线,移出旧设备。由于准备工作做得好,我们只停机了三天,就改造完主斜井的电控并调试成功。

(2)使用

原主斜井皮带采用高压(6000V)直接启动方式对电网和机械设备的冲击较大、对皮带接头的冲击也较大,影响其使用寿命。采用变频启动后,由于变频启动时,皮带速度可以缓慢上升,启动平滑,对电网和机械设备的冲击较小,同时也延长了皮带接头的使用寿命,减少了检修时间,提高了开机率。皮带机功率及速度提升后,运输量得到了提高,现在输送量为800t/h每一小时多出原煤140t,按每天运转20小时,每年运转330天计,每年可多出原煤140*20*330=92.4万吨。在触摸屏上就可以对PLC的有关参数进行修改,改变了以往的必须用电脑通过专用数据线才能修改参数的不便,修改参数简单、方便,在设备发生故障时,可以尽快的修复,减少了停机时间,使设备的利用率得到提高。同时在触摸屏上可以直观的显示出电机、风机电机、电磁闸等的开停情况及电机电压、电流等参数,使皮带司机能及时掌握皮带机的运行状况。

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