延长屏蔽泵运行周期的对策

2012-01-30 10:49:58王国峰
化工设计通讯 2012年4期
关键词:屏蔽泵工作液双氧水

王国峰

(沧州大化股份公司聚海分公司,河北沧州 061108)

1 概 况

1.1 车间概况

3 500t/a及10kt/a双氧水(27.5%)装置输送定量工作液所用的泵为带轴封的离心泵,其特点是易泄漏。

20kt/a双氧水(27.5%)装置输送定量工作液所用的泵为无需带轴封的离心泵,其特点是不易泄漏。

1.2 小组概况

小组名称 双氧水车间QC小组

小组成立时间 2007.10

课题名称 延长屏蔽泵的运行周期

小组类型 现场型

组长 刘立新

副组长 王国峰、程希敏

活动日期 2009.5~2010.4

课题注册时间 2009.4

小组成员 11人

注册编号 *****

活动频次 1次/月

出勤率 100%

接受QC教育时间 24h

1.3 选题理由

20kt/a 27.5%双氧水生产装置是由沧州大化股份公司设计所自行开发设计,所用屏蔽泵的结构为,泵叶轮与电机的转子连成一体,封闭在同一壳体内,无需轴封,消除了工作液外漏的可能;电机的定、转子分别采用屏蔽套与工作液隔离,避免工作液与电器部分接触;其轴承为石墨浸渍树脂,泵工作时叶轮等引起的轴向力都由轴承来承受;泵电机的冷却轴承的润滑和冷却,是借助于工作液的循环实现的,循环工作液不析出时,它的温度越低,对转子的运行越有利,否则需增加冷却系统屏蔽套的厚度(为0.5mm),定、转子之间的间隙为1mm。因此,工作液需非常洁净,不允许夹带固体颗粒。为此,设有泵端过滤器和泵入口过滤器以防杂质的侵入。20kt/a双氧水装置自2005年12月19日正式吹扫,开车后至2007年3月,屏蔽泵陆续损坏,此生产装置无法正常开车,被迫停车待修。如何延长屏蔽泵的运行周期,增加双氧水的产量,降低成本,是摆在我们面前的刻不容缓的头等大事,为此,成立了QC小组进行攻关。

2 现状调查

2.1 设备情况

从表1可看出,排除人工费、设备运费,每次更换定子或转子所需费用,相当于购买一台同样功率的IH型泵;只有延长屏蔽泵的运行周期,才能体现它的优越性。

工作液的流向简介如下。

表1 设备及检修情况表

2.2 设备解体检查、检修情况(表2)

表2 检修记录统计

从表2可以看出,影响屏蔽泵运行周期的主要因素是,转子或定子屏蔽套变形及轴承磨损量增大。

3 攻关目标的确定

(1)本次活动的目标:将屏蔽泵的使用周期延长2个月。见图1。

图1 屏蔽泵使用周期柱状图

(2)集团公司下达的生产任务为32kt/a 27.5%双氧水(该目标的分解见图2)。公司员工素质状况见图3。

图2 生产任务及目标的分解

4 屏蔽泵运行周期短的原因分析及对策

4.1 原因分析

小组成员充分发扬民主,各抒己见,集思广益,对所有末端因素逐一论证,如图4。

(1)泵入口过滤器设计不合理。针对屏蔽泵的结构特点,即泵的定子与转子之间的间隙为1mm,管道或工作液中的脏物在接受叶轮的能量后进入定、转子间隙去润滑轴承,冷却电机,会引起定子、转子壁、轴承的磨损,从而导致泵不能正常工作(泵入口过滤器的结构要特殊),这是主要原因。

(2)进出水管直接与定子相连。进出水管与定子通过螺纹连接,为避免螺纹管线在检修过程中被压扁或椭圆变形,常被拆卸下来;螺纹在加工过程中出现的加工误差使螺纹不圆整,每次安装时由于人员、工具不同,拧紧扭矩力不同而容易产生较大的装配应力,这是引起泵振动的主要原因。

图3 员工素质状况

图4 影响屏蔽泵运行的因素

(3)地脚螺栓松动。地脚螺栓采用国标标准,经过预埋,二次浇灌,拧紧后使用专用工具(允许拧紧力矩)。按正确的拧紧方法安装的屏蔽泵,设备未引起共振时,螺栓不易松动,钳工师傅对称装配螺母(但螺母进量很小),因而判断该因素不是主要原因。

(4)泵与地基找正不符合安装要求。工程技术人员采用框式水平仪对泵的垂直度、水平度进行测量,符合安装技术规范,这不是主要原因。

(5)冷却水供应量不足,电机中热量散发不出去。普通泵的电机直接暴露在空气中,采用风叶散热,电机中线圈产生的热量与大气温度平衡而易散发掉,而屏蔽泵的线圈缠绕在定、转子屏蔽套内,转子中的热量不易散发掉,使转子容易变形,停车待修,这是主要原因。

(6)定、转子屏蔽套焊缝开裂。这是焊接质量、焊接工艺不当造成的,及时向生产厂家反映问题,督促改进,这不是安装使用不当形成的,不是主要原因。

经过以上分析,小组成员达成共识,确认定、转子变形,轴承磨损的主要原因如下:

(1)泵入口过滤器设计不合理;

(2)进、出口水管线直接与定子相连,引起泵的振动;

(3)冷却水供应量不足,电机中热量散发不出去。

4.2 制定对策

针对以上主因,小组成员制定了相应的对策(表3)。

4.3 对策的实施

表3 对策表

4.3.1 泵入口过滤器结构改进

(1)运用系统图(图5),改进入口过滤器的结构。

(2)为消除工作液太脏、工艺管路遗留焊渣,减轻过滤器的负荷,定期水洗系统工作液,使杂质无机可乘。

图5 过滤器结构改进系统图

(3)定期清洗泵端过滤器和入口过滤器。此方案于2009年9月正式实施。

4.3.2 进、出水管线与定子脱离

(1)小组成员运用头脑风暴法寻找解决问题的方案,如图6。

图6 头脑风暴法

(2)运用01打分法确定改造方案,见表4。

从表4可以看出:大家一致同意转移装配应力受力点。经过小组全体成员反复讨论、修改,最后确立一种新式的结构:通过螺母2的作用,将受力点由螺母3处转移到螺母1处,这样,减少了螺纹的拆卸次数,减少了引起泵振动的一个因素。

4.3.3 保障冷却水供应,使电机中的热量散出去

其逻辑推理如图7。

表4 01打分表

图7 散发电机热量的逻辑推理图

4.4 效果检查

(1)以上各项措施落实后,延长了屏蔽泵的运行周期。我们重新做了一份调查,调查结果如表5。

表5 调查表

据表5,可绘制出各影响因素的排列图(图8)。

图8 屏蔽泵故障因素排列图

由图8可以看出,定、转子屏蔽套变形,轴承磨损已不是影响屏蔽泵正常开车的主要原因。主要原因在于生产厂家铸造定子的过程。及时与制造厂联系,提高其产品质量,提高其信誉度。

(2)小组对改造前后屏蔽泵的运行周期进行了对比,见图9。

(3)直接经济效益(由车间成本员协助核算)

①通过此次改造,延长了屏蔽泵的运行周期近一倍,使用频繁的6台大泵每年可节约资金60多万元;

图9 屏蔽泵运行周期的对比

以上两项总计,可节本增效约175.5万元/年。

其无形效益如下:完成此项活动后,全体成员互相之间加深了了解,日常工作中相处得更加融洽,讨论问题畅所欲言,这对充分发挥职工的主观能动性更有益,见表6。

表6 无形效益表

5 巩固措施及今后的打算

(1)将改进后的方案的维修、操作注意事项编入 《防爆型屏蔽泵维修、操作手册》。

(2)加强对操作、维修人员的培训,严格按操作、维修手册去巡检、维护、检修。

(3)此项PDCA循环代表着过去解决了生产现场存在的问题,今后我们会在此次经验的基础上,重点解决一些维修量大且频繁的项目,以降低检修费用,提高企业的整体效益。

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