让企业成本“减肥瘦身”

2011-09-24 03:57:12李家武
河南化工 2011年1期
关键词:锅炉成本管理

文/李家武

·企业聚焦·

让企业成本“减肥瘦身”

文/李家武

石油企业是我国国民经济重要的支柱产业,与其它工业企业相比,具有高投入、高消耗、高成本、高风险的特点。降低成本、提高效益是我国石油企业实现发展战略的必然选择。河南油田南阳石蜡精细化工厂面对国际原油价格持续震荡、金融危机等复杂形势的挑战,牢牢把握生产经营、特色发展两大主题,紧紧瞄准“建设16万吨/年特种蜡(油)生产基地”规划目标,坚持 “内抓管理、节能降耗”的降本工作思路,实施精细化管理,以缓解高油价给企业造成的经营压力。

2010年,河南油田南阳石蜡精细化工厂面对国际原油价格持续震荡、金融危机等复杂形势的挑战,牢牢把握生产经营、特色发展两大主题,紧紧瞄准“建设16万吨/年特种蜡(油)生产基地”规划目标,坚持 “内抓管理、节能降耗”的降本工作思路,实施精细化管理,以缓解高油价给企业造成的经营压力。

南阳石蜡精细化工厂坚持以科学发展观为指导,持续推进全员成本目标管理的工作部署,建立健全成本管理责任体系,完善成本运行控制机制;组织动员全体干部职工,增强成本管理意识,履行成本管理责任;依靠技术和管理手段,制定针对性措施,着力解决导致加工费用高的矛盾和问题,坚决缩小与系统内先进企业成本水平的差距,实现成本管理目标,让企业成本“减肥瘦身”,提高经济效益。通过优化工艺流程、进行技术改造等措施,降低了煤、电、水等资源的消耗,有效控制了加工成本。

南阳石蜡精细化工厂是一个建厂35年的老厂。由于加工装置多、流程长、设备新度系数不高,再加上生产特种蜡(油)、微晶蜡等特色产品的原因,使该厂成为中国石化所属34家炼化企业中装置复杂系数最高的企业。

为有效降低成本,精蜡厂不断完善成本管理体系、强化成本过程控制。此外,本着“小投入、多降本”的原则,该厂积极对煤、电、水消耗高的老装置、老设备、老工艺进行更新改造,以达到技术降本的目的。

优化锅炉运行降低燃煤消耗

在企业的炼油总成本中,燃料成本占操作成本的20%以上,降本增效潜力较大。该厂管理人员通过优化燃煤锅炉工艺运行参数,做到合理配风,有效控制氧含量;定期对灰渣的残炭量进行化验分析,掌握锅炉燃烧情况并及时调整,保证燃料燃烧充分。以上措施大大提高了燃煤锅炉的热效率。

针对锅炉夏季负荷低,运行不稳定的状况,企业组织力量进行技术攻关。通过不断摸索和优化工艺,使燃煤锅炉在夏季低负荷时也能平稳运行,避免了切换燃油锅炉燃烧渣油造成的成本上升,确保了燃煤锅炉和汽轮发电机组长周期运转。

对故障率较高的球磨机进行特护管理,定期检测振动、轴承温度,发现异常及时处理,大大减少了非计划停工的次数与时间,控制了成本损失。

该厂今年1~9月份平均每吨蒸汽耗煤181.14k g,与去年相比下降28.97k g,与年度预算指标相比下降13.86k g。

改造更新老设备省电节支效果好

精蜡厂因为建厂时间长,在用的老设备多,所以降低电能消耗,也是控制成本的有效手段。

实施变频改造。企业通过对全厂800多台机泵、风机设计参数与运行工况调查,对丙烷、常减压、催化、水处理等装置负载变化大、压头损失大、运行负荷低的电机实施变频调速改造,投用后节电效果非常明显,年节电达170万 k W· h。

使用节能型电气设备。该厂将丙烷装置气体压缩机电动机(75k W)和供水装置水泵电动机(110k W)等多台J O系列高能耗电动机更换为Y B X 2系列高效率电动机;合理投用高、低压电容器,将企业的6k V供电系统功率因数提升到了0.92~0.95之间;将循环水场的原机械通风冷却塔改造成无电机喷雾通风冷却塔,改造后4台22k W的风机全部停运,冷却效果与改造前相当,不但减少了风机维护、检修费用,每年还可节电33k W·h。

一系列节电措施实施后,今年前9个月精蜡厂累计节电224万k W·h。

引进消化新技术创建节水型企业

为降低水资源消耗,构建人水和谐企业,精蜡厂近两年来积极引进节水新技术,一方面促进了该厂的节水型企业创建工作,另一方面也控制了用水成本。

在南阳市节水办公室的指导下,精蜡厂依照《节水型企业评价导则》(G B/T 7119—2006), 制定措施,严格实施,确保在节水型企业创建中取得成效。

通过增加投入,逐步实施各项节水措施。采用“内循环B A F+杀菌+多介质过滤”处理工艺,开发污水回用于循环冷却水技术,使污水处理厂的出水水质得到改善,C O D由85m g/L左右下降到目前的50m g/L左右,达到了中石化污水回用于循环水补充水水质标准,将原来达标排放的污水用作循环水补充水、部分工艺用水及装置冲洗、绿化、卫生、清罐等杂用水,每小时减少新鲜水消耗量45吨左右;通过高温除油除铁工艺,回收蒸汽凝结水,不但重复利用了大量低温热量,每小时还可回收凝结水20吨左右,用于燃煤锅炉补水。此外该厂还利用无阀滤池技术、加大工艺水的串级使用等节水新工艺,以提高水资源的综合利用率。

今年前9个月,精蜡厂共回用达标污水41万多方,污水回用率达40%左右,凝结水回用率从10%左右提高到30%以上,全厂的工业水重复利用率在98.4%。

推行“123”工作法强化全员成本意识

为使各项成本管理措施发挥最大作用,精蜡厂还推行“123”工作法,即强化一个意识,健全两个体系,完善三个机制,以推进全员成本目标管理工作有效展开。

强化全员成本管理意识,夯实成本管理基础。在坚持“所有发生的费用都有优化空间”的理念下,进一步强化全体干部职工控制成本、优化支出的意识。大力宣传基层在成本管理和降本增效方面的典型做法和成果成效,营造浓厚的成本管理和控制的舆论氛围。

健全成本管理指标体系,确定成本管理抓手。通过健全成本指标体系,进一步明确成本目标和责任,完善对标指标体系,寻找成本控制和挖潜方向。

健全成本管理责任体系,确保实现成本目标。实行厂、车间、班组三级管理三级核算的成本目标管理体制,同时分成本决策层、成本管理层、成本操作层明确各层次管理责任。

完善成本管理监控机制,把握成本运行态势。要通过成本预算、成本分析、信息系统的应用等手段,加大对成本运行的监控,确保实现成本目标。

完善成本费用优化机制,显现成本管理效果。持续加强技术经济一体化、降本增效项目化、基层核算市场化、经营管理精细化,形成稳固的成本费用日常优化机制。

完善成本考核评价机制,持续改进成本管理 。据生产经营形势变化,进一步完善成本考核评价办法。

通过以上措施,2010年,精蜡厂的全员成本目标管理取得实效:累计炼油单位完全成本控制在预算指标内,平均每吨蒸汽耗煤与去年同期相比下降13.5%,节约用电224万kW·h,污水回用率达40%左右,凝结水回用率从10%左右提高到30%以上,全厂的工业水重复利用率在98.4%左右,煤、电、水等费用全部实现节余。

李家武,男,系统分析师、软件设计师、经济师,主要从事企业计算机信息系统管理及维护、宣传报道等工作。电话:0377—63827023。

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