覃永政
(赤天化纸业公司热电车间,贵州 赤水 564707)
我公司热电车间有两台75t/hCFB锅炉,锅炉指标参数、性能概述如下:
75t/hCFB锅炉系高温高压参数(6.8MPa,480℃)、单汽包、自然循环蒸汽锅炉,采用循环流化床燃烧方式,物料分离采用中温绝热旋风分离,平衡通风。
本锅炉是引进德国BABCOCK技术,由唐山信德锅炉厂制造的“CIRCOFLUID”型CFB燃煤锅炉。该炉具有高效、低磨损、中温分离、、运行可靠、启动迅速、环保性能好等突出优点。锅炉为半露天布置,由前部及尾部两个竖井烟道组成。前部竖井为悬吊结构,四周设有防雨金属外护板,炉膛由膜式水冷壁组成,自下而上依次为一次风室、浓相床、悬浮段、蒸发管、高低温过热器、及高温省煤器。尾部竖井采用支承结构,布置有低温省煤器、管式空气预热器,两竖井之间由两个并列的旋风分离器相连通,分离器下部接回送装置。燃烧室及分离器内部均设有防磨内衬,前部竖井采用敷管炉墙,后部竖井采用轻型炉墙,由八根型钢柱承受锅炉全部重量。锅炉采用床下点火,分级燃烧,一次风率为50%左右,正常运行时,密相区为湍流床,床温应控制在860℃(上限1100℃)左右,这样既有利于石灰石与燃料中的硫发生反应,达到最佳的脱硫效果,又造成了低温缺氧燃烧环境,降低了NOx的生成量。在这一区域,燃料中大部分热量被释放。未燃尽的碳粒进入悬浮段,在二、三次风造成的氧化区内继续燃尽,悬浮段烟温可达980℃左右。高温烟气夹带着固体粒子向上依次流向蒸发管,高低温过热器和高温省煤器管束,80%的热量被吸收,烟温降至近450℃后进入旋风分离器进行气固分离。分离下来的再循环粒子一部分进入回送装置,通过给料口被回送至密相床以控制床温。从旋风分离器出来的烟气流经尾部竖井,热量被低温省煤器和空气预热器吸收,烟温降至140℃左右后排出锅炉。锅炉采用干式出灰,灰的排放有三个途经,一是通过密相区底部的排渣管,经滚筒冷渣机排放;二是通过分离器下部排放,用于调节床温;三是作为飞灰被除尘器收集排放。
2008年12月16日在锅炉运行过程中,锅炉出现回料波动。当时锅炉负荷较高燃烧稳定,突然床温急剧上升,锅炉负荷下降,床温点温度过高达到1000多度,锅炉出口温度、旋风分离器进出口温度下降,灰循环系统压力在dcs上显示不正常,灰料压力时高时低,且时有波动。
2009年2月10日在锅炉运行过程中,锅炉出现回料波动。当时锅炉负荷较高燃烧稳定,突然床温急剧下降,锅炉负荷突然增加,床温点在一分钟内下降100多度,锅炉出口温度、旋风分离器进出口温度下降,灰循环系统压力在dcs上显示不正常,灰料压力时高时低,且时有波动。
以上是在运行过程中遇到的典型事例,如在处理过程中不及时或分析不准确,将会造成外界系统的不稳定,严重时可能会造成锅炉熄火事故。
让我们首先来了解一下回料阀、回料立管、罗茨风机的作用和运行特性。
3.1.1 U回料阀
实际是一个小流化床,回料风由下部风室通过流化风帽进入阀内,运行中高压风进入风室通过布风板、风帽流化J型阀内的物料。J型阀属于自平衡阀,既流出量与进入量自动调节,阀本身调节流量的功能较弱。它还有一个最为重要的作用是:用以回料密封。
3.1.2 回料立管
立管的作用是输送物料、系统密封、产生一定的压头避免炉膛烟气反串,与回料阀、高压风机配合使物料能够由低压向高压(炉膛)处连续稳定地输送。
3.1.3 罗茨风机
罗茨风机是一种高压头低风量设备,有较高的压头并且具有阻力增加,风机压头增加的特点来克服炉堂内的高压,实现物料连续稳定的输送。
3.2.1 回料不稳的现象
床温难以控制,床温上升或下降很快。氧含量O2突然上升或下降很快。炉膛上 下部差压下降,料层差压下降。返料器、分离器处压力显示不正常产生正压。锅炉负荷上下波动较大。锅炉出口温度降低。汽压、汽温上升或下降。外界管网压力波动较大。
3.2.2 回料不稳的原因
3.2.2.1 返料器漏风严重,返料风压不够,或波动过大,或返料风中断。对于CFB锅炉来说,流化风量是关键的控制因素之一,它与返料器结构,阻力及风源压力有关。当阀门确定后,风量与风源压力呈现单函数变化。漏风或风压过低,风量不足,达不到返料流。返料器就不能正常投入。如下图;
一般在设计中,根据压力平衡关系,得出返料器正常工作时风源压力必须满足下列条件:
式中:P为返料压力;
△P布为返料器布风阻力;
P为物料堆积密度;
△H1、△H2分别为返料器入口料腿高度和出口高度;
式(1)、(2)是运行中控制返料风压的依据。所以,漏风严重,风压不够,风压波动过大或返料风中断,都会造成P<pg.△H2+△P布的情况。从而使返料器不投入,造成堵塞。
3.2.2.2 返料器中有异物,将返料器出口堵塞或影响返料风。
返料器中有异物处于返料器出口时,势必阻止物料返回炉膛,导致物料在分离器内聚集造成返料器堵塞。
返料器中有异物处于返料风布风口时,便会增大布风阻力。当返料风压力一定时,会导致P<pg.△H2+△P布的情况出现,造成返料器堵塞。
另外,运行人员在运行监视过程中,监视不严,调节不及时或调整不当,也会造成返料器堵塞。
检查返料器、消除漏风现象。若有异物取出时,将返料器中的灰全部放尽。停炉压火处理。切出单个返料器处理。加大返料器或分离器底部的放灰,使其返料重新达到平衡,维持锅炉运行。如看见氧含量O2上升或下降,一定要判断准确,不能盲目加煤或减煤。在平时键盘过程中要认真仔细,及时发现问题,果断采取措施进行调整。
消除分离器漏风的关键在于分离器外护板焊缝严密,炉墙砌筑砖缝不透风。系统的观察孔,测量孔,排放孔密封严密。避免返料风量过小,流化风压不足。根据循环返料的要求,合理的调整好配风量,并经常检查返料情况。能正常鉴定并严格控制炉膛灰浓度适应锅炉符合需要,适时放灰。遇有燃用劣质煤时,应重视并加大放灰力度。
控制旋风筒进口负压不超过1000pa。返料器流化风帽磨损严重要及时维修更换。由于施工质量问题,以及运行中的冲刷磨损和频繁启停,致使旋风分离器内衬砌体多次出现脱落混凝土块和耐火砖块现象,使返料器无法正常工作,因此施工及检修期间须细致严格的检查筒内砌体各部位的情况,发现问题及时处理。
物料在CFB锅炉内的分布可分为四种形式:底灰、飞灰、外循环物料和内循环物料。CFB锅炉的物料平衡可以进一步认为是内循环和外循环物料的平衡。CFB锅炉在运行过程中,要认真监视远行情况,及时发现问题,出现回料波动时,在调整时不能急躁,要循序渐进,也许需要数个小时的调整才能使循环灰系统的外循环物料平衡稳定。同时,平时要多注意巡检发现问题及时处理,在检修过程中要认真仔细,保证检修质量。
[1]唐山信德锅炉厂有关设计资料
[2]姚本万编著,流化床锅炉司炉读本—北京:中国电力出版社,2006.